2018 年 6 月 5 日上午 9:00,查中自、木联能后台,发现人本东区 4#、5#逆变器显示停机。
9:40 陈方旭到达人本东区 3#箱变,查 4#、5#逆变器 “保护 0260”〖并 运行时持续 4 次发现认为没有接入的 PV源发现被接入(PV 有电压 150V)或发现认为是并联关系的,发现两路 PV 电压偏差较大(20V)〗和“电 电压异常”。检查各直流开关正常,检查变压器正常,查 10KV 负荷开关合闸状态,但进线侧带电显示器灯不亮。10:00 到达人本东区高配室,10KV 母线失压,并 柜断路器分闸状态,三台进线柜断路器及接入柜断路器均在合闸状态。检查并 柜综保无保护动作记录,10KV 母线压变综保8:44 电压异常,母线故障解列装置 8:43 低压解列 I 段动作。
电话咨询人本东区电工彭工,确认早上 8:43 因业主开关故障导致整个母线段跳闸;将情况 告黄工,确认光伏侧无故障;上午 10:10 业主侧恢复正常后,在监控后台上依次将 1#、2#、3#进线柜分闸,(断开站用变空开),将并 柜合闸;线线充电正常后,依次将 1#、2#、3#进线柜合闸。10:44,东区 1#、2#、3#、4#、5#逆变器依次并 ,(合站用变开关),现场检查各设备运行正常,将情况汇 黄工。
本次事故处理不足:
1. 后台检查只注重逆变器,未对高压配电设备进行有效检查,到达现场后从逆变器到高配室判断时间过长;
2. 确认高压无电,没有查看 10KV 电压表、并 柜指示灯状态,综保动作情况,只判断开关断开,未确认是何保护动作,只认为是外 故障,光伏侧一切正常,事故处理的安全意识不强;
3. 复归保护未进行汇 ;
4. 逆变器室内站用变压器负荷未进行停电然后变压器送电直接冲击,有可能损坏箱变内仪表;该操作不规范。
5. 高压设备停电后恢复送电时,应将逆变器的交流侧开关断开,待交流电源正常后,再将站用电及逆变器交流电恢复正常;该项已做为标准操作要求执行。
今后处理事故时要先记录事故现象,再三确认事故原因,
采取相应措施,经检查具备操作条件,汇 相关领导同意后后再进行操作,不能单独盲目进行操作,执行操作时要严格遵守规范,尽力保护人身和设备安全;操作完毕后要检查各设备运行情况,确认无误后再离开现场;事后进行总结,积累经验和教训。
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