技术 | 篦床细料堆积侧密封板的严重磨损及改进

引言

01

改进前篦床头部细料侧密封结构形式

改进前,篦床头部细料侧密封结构形式如图1图2所示。图1为两块密封板安装结构横断面图,S形截面密封板与篦床纵梁连接,随纵梁一起运动,而U型截面密封板与侧壳体横梁连接,固定不动,两者安装后形成迷宫式密封。

图1 改进前密封板安装结构简图

图2 改进前密封板现场实图

02

密封板磨损原因分析

篦床头部细料侧密封板使用一年左右出现严重磨损、篦床漏料等问题,该公司技术人员对此处密封结构进行分析,认为原因如下:

(1)S形截面密封板与U形截面密封板相比较,S形密封板结构尺寸大,悬臂尺寸长,易于变形

(3)篦床在运动过程中会出现微量跑偏现象,而两种密封板垂直间隙仅为3mm,当出现跑偏现象时,两种密封板必产生接触而相互磨损。

(4)篦冷机刚使用时,各部零件处于最佳状态,随着使用时间延长,零件不断产生疲劳。S形密封板在上述因素综合作用下,不断产生变形,与U形密封板不断产生磨损,随着磨损严重发展,两者安装间隙不断扩大,密封失效。大量细料从失效的密封间隙里漏入风室。

03

改进方案

由于篦床结构比较复杂,不适于大幅度改进,仅对原密封结构进行改进,改进后结构如图3图4所示。改进后的结构是S形密封板与侧壳体横梁连接,固定不动;而U形密封板与篦床纵梁连接,和纵梁一起运动。两者换了位置,但其密封结构不变,密封形式不变。该项改进不涉及篦床其他零部件,占用空间也不变化。

图3 改进后密封板安装结构简图

图4 改进后密封板现场实图

密封结构改进后,U形密封板由于尺寸小,悬臂尺寸小,虽然仍处于受力和受热环境中,但变形量相对较小,两种密封板接触频率降低,在单位时间内的磨损量就小。而S形密封板固定不动,变形和受力都较小,对两者的磨损影响较小。

04

结束语

该项改进实施后,效果比较明显。我们于2017年年初在大修中对改进部位进行检查,发现磨损量处于正常状态,不存在漏料现象。

密封部位恢复正常状态,有效提高了篦冷机运转率,减少了维修量,保证了生产线的正常运行。

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