铅冶炼生产实践思考(二)熔炼篇

二、三联炉

1、底吹炉

车间内部考核:炉温、氮气流量、氧料比、渣线高度、渣温、负压、每班四炉。

公司考核:球料(见原料部分)、处理量、高铅渣含硫、烟尘率、底吹烟气温度、底吹烟气量、氧枪使用天数、炉砖使用天数、转炉次数。

2、还原炉

车间内部考核:炉温、氧气氮气流量、渣线高度、渣温、负压、每班四炉。

公司考核:还原渣含锌、还原渣含铅、烟气含硫、粉煤枪使用天数、炉砖使用天数、粒煤粉煤单耗、转炉次数、粗铅含铅。

3、烟化炉

车间内部考核:风煤比、水套循环水质量、每班四炉、水淬渣水温。

公司考核:水淬渣含锌、水淬渣含铅含银、氧化锌含铅含银、还原渣处理率。

4、观点:

(1)底吹炉炉温或渣温超过1050度是绝对不允许的,造成炉砖使用周期、氧枪使用周期短;造成烟尘率高;造成烟气温度高影响余热锅炉、电收尘异常;造成还原炉炉温高。可以说底吹炉温度高是万恶之源。

(2)底吹炉氧料比和氮气流量应控制,这是容易忽略的地方,能造成制酸烟气量大。

(3)高铅渣含硫是难题,必须控制在1%以下,甚至0.5%以下。

(4)还原炉粉煤粒煤单耗是熔炼主要消耗,必须当做课题研究。

(5)还原炉渣夹带明铅必须引起重视,带铅就带银,这是损失项。建议降低高铅渣铅品位,提高渣层厚度,归根结底降低球料铅品位;也可以在还原炉处理低铅品位冷料提高渣层厚度,比如铅玻璃、贵金属返渣、铜浮渣返渣等。

(6)控制还原炉氧气氮气流量和烟化炉风煤比可解决工艺烟气打架问题。

(7)烟化炉风煤比失调,煤的用量过多是造成氧化锌着火的主要原因。

(8)烟化炉水套循环水质量必要时可纳入公司考核,是造成水套频繁烧穿的主要原因。

(9)高度重视工艺脱硫石灰粉质量,避免碳酸钙比例过高引起管路堵塞和压槽。

(10)底吹炉不会产生泡沫渣,是喷溅;还原炉可能产生泡沫渣,主要原因是温度低或瞬时煤量过多。

(11)底吹炉烟尘主要是硫化铅,还原炉烟尘主要是氧化锌、氧化铅和煤粉混合物。

(12)还原炉顶部氧枪没有好处,是无奈之举,解决直升烟道温度高必须提高粒煤质量或者控制还原炉温度。

(13)系统冒烟主要原因是漏风,必须进行全方位堵漏。

(14)余热锅炉、电收尘异常不是设计能力不够,是因为烟气温度高和烟尘率高了。

(15)余热锅炉、电收尘、布袋收尘、表冷、制酸净化转化吸收、工艺烟气脱硫、风机等必须进行流程考察和计算,不能盲目进行扩容,不找到真正的制约点,扩容也没有效果。

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