01
改造的背景
某公司袋式收尘器型号:FGM96-9,处理风量:51000m3/h,气体温度:120℃,含尘浓度(标况下):入口<1000g/m3,出口<30mg/m3,过滤面积:864m2,过滤风速:<1m/min,压力损失1500~1700Pa,清灰用压缩空气:气量0.9m3/min,压力0.5~0.7MPa,气缸脉冲阀:0.018kW/只,气缸:0018kW/只。螺旋输送机型号为LS500,除尘器收集的粉料通过螺旋输送机到下料口,通过回转下料器输送到提升机。在使用过程中螺旋输送机吊轴承损坏频繁,造成电机跳停,如果发现不及时下部料仓堆积大量粉料,将影响除尘器效果。如回转下料器故障不下料,还会导致螺旋输送机叶片或轴承等部件损坏。为彻底解决这些问题,提高袋式除尘的除尘效果和螺旋输送机的可靠性,经过专业技术人员的沟通和研判,决定对袋式除尘器的下部进行改造,将螺旋输送机拆除,下部改为斜槽,将回转下料器改为重锤式翻板阀。
02
下部螺旋输送机和回转下料器改造
2.1 收尘器改造前的下部结构
如图1所示,袋式收尘器灰斗下部通过法兰连接螺旋给料机,螺旋输送机主要由驱动电机、减速机、联轴器、内部螺旋、轴承和密封等组成。输送机在系统反吹易造成粉尘瞬间泄露,长期运转时会造成密封失效、轴承损坏,导致电机跳闸,螺旋堵料,粉尘泄露和维修都会造成现场环境污染。尾部下端连接的回转下料器,起到下料和密封气体作用,由于经常出现叶轮卡死或下料不畅,在原基础上将其改为重锤式翻板阀使其故障率有所降低。但是由于螺旋输送机的故障多,输送粉料不正常,另外翻板阀进出料口较小,还是无法彻底解决物料输送和下料问题。
图1 原收尘器下部结构
2.2 收尘器改造后的下部结构
如图2所示,将袋式收尘器下部螺旋输送机拆除并制作倾斜的收集料斗,四周配做法兰,角度不小于30°,方便粉料收集,然后根据法兰制作斜槽,与上部采用法兰连接,保证密封严实,在斜槽的高点设置进风管,在收尘器工作时开启通风,为了防止粉尘在底部粘接,斜槽表面可以铺设PV板。原回转下料
器或翻板阀也拆除,在斜槽的下部设置重锤式翻板阀,在翻板阀上部留有足够的空间,当物料堆积量达到一定的重量时,重锤式翻板阀打开卸料,物料卸完后自动关闭翻板阀,同时保证了锁风效果。改造后的收尘器下部结构,全部封闭式连接,没有漏灰点,无动力的输送斜槽和重锤翻板阀既安全可靠又节约了能源。
图2 改造后的收尘器下部结构
03
改造效果
经过改造后的袋式收尘器下部螺旋给料机和回转下料器,彻底消除了此处频繁出现的故障,法兰连接密封性好,解决了漏灰问题,保证了环境的清洁和设备的安全有效运行,为公司节约了大量的维修费用和运行的电费。经过测算,公司共4台收尘器,螺旋给料机功率为5.5kw,回转卸料器功率为2.2kw,风机功率为2.2kw。按120万t水泥(运行7300h),可节约电费8万元/年,整体效果良好。
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