引言
烧成系统漏风分为内漏风和外漏风,是制约预分解窑系统功效发挥的重要因素。漏风严重影响系统运行工况,熟料煤电消耗升高,严重时会造成熟料产质量下降,同时漏风也造成预热器系统结皮,严重时结皮料会垮落堵塞系统。某公司一条2 500 t/d水泥生产线经过10多年的运行,预热器人孔门、翻板阀、窑尾烟室清灰孔、窑门等部位存在变形漏风情况,维护量大,系统运行能耗高,2017年熟料标准煤耗高达116 kg/t。针对该问题,公司对漏风问题采取了系列措施,取得了较好的效果。
01
存在的问题
系统漏风严重,煤耗高;烟室、分解炉及各级下料管结皮严重;系统密封不严出现热工波动,正压时喷灰,存在安全风险。
02
治理措施
2.1 预热器人孔门漏风的治理
预热器人孔门自建线投产后未进行过更换,长期高温腐蚀变形严重,正常生产时只能靠现场人员用石棉绳和火泥对漏风点进行封堵,待火泥烘干后形成裂缝、脱落,漏风依然存在,治理难度较大,长期存在的漏风现象无法根除。选用铸造件人孔门密封装置(见图1),将系统内的人孔门进行统一更换。铸造人孔门加工精度高、不易变形、操作方便,在活动门上铸有凹槽,在凹槽内用石棉绳填充,压紧后密封效果好,不漏风,开关灵活。
图1 预热器人孔门的替换
2.2 翻板阀漏风的治理
预热器各级翻板阀为老式的重锤式阀板,经长期的高温运行变形较为严重,存在关不严、锁不住问题,存在卡顿、阀板锁风不严、物料分散不均且存在严重的内漏风现象,热交换不充分,废气温度高,下料管结皮严重。针对以上情况;一是采用微动锁风阀对各级下料管老式重锤翻板阀进行整体更换;二是用高温毡制作密封圈安装于各级翻板阀轴头,解决翻板阀轴头漏风;三是用扁铁制作带有张紧的“O”形圈,安装在各级下料管法兰连接处,内部加上密封胶与盘根张紧后解决法兰盘漏风。改造后的效果见图2。
图2 翻板阀漏风的治理
2.3 烟室清灰孔漏风治理
烟室清灰孔在高温下变形严重,开关不灵活,日常采用石棉绳、高温岩棉及耐火泥进行密封,效果差,出现正压时喷灰严重。将方形检查门改成圆形门,采用直径300 mm×10 mm×100 mm无缝管焊接在原有清灰孔处,并利用车床对外侧管口进行平整度加工,确保管口平面度;采用厚度30 mm钢板切割成直径330 mm圆形,利用车床在钢板上车宽20 mm、深10 mm、直径310 mm的凹槽,利用螺栓及套筒制作连接轴并加工压杆,制作清灰孔盖;采用偏心轮原理制作手动压紧杆。安装好后在凹槽内填充石棉绳,盖子压紧后密封效果好,不漏风、不漏灰,见图3。
图3 烟室清灰孔漏风治理
2.4 窑门漏风的治理
公司原窑门为上轨道悬挂式窑门,轨道因高温而变形,加之滚轮磨损等造成窑门开关困难,每次开关窑门需要吊车和手拉葫芦配合才能完成。窑门变形后密封效果差,与窑门罩贴合不严密,漏风严重。针对窑门漏风、漏料及开关不方便等问题,公司选择新型嵌入式窑门进行改造,与窑门罩合页式固定,采用50 mm厚耐热钢板制成,窑门浇注料施工时采用纳米隔热材料作为隔热层,降低窑门散热量。安装后窑门与窑门罩贴合紧密(见图4),有效杜绝了漏风、漏料问题,同时开关方便,正常情况下两个人就能完成开关工作,无需吊车等配合,有效杜绝了以往开关窑门时存在的安全隐患。
图4 窑门漏风的治理
2.5 挂片螺栓孔漏风的治理
公司将制作的“U”形密封装置焊接在筒壁上,将螺栓孔包裹,利用浇注料进行填充,彻底解决了预热器各级挂片螺栓孔的漏风问题(见图5)。
图5 挂片螺栓孔漏风的治理
03
结束语
“跑冒滴漏”治理是水泥企业管理的一个持之以恒的工作,而系统漏风治理难度较大、反复性强,漏风会给系统高效运行带来影响,增加企业运行成本。该公司对漏风点采取的治理措施,取得了一定的效果:
(1)烟气检测分解炉出口的氧含量与高温风机进口氧含量差值≤0.3%。
(2)2017年水泥窑日平均产量2 898 t,熟料标准煤耗116 kg/t;2020年上半年,水泥窑日平均产量3 020 t,熟料标准煤耗113.27 kg/t。
(3)检查烟室、分解炉锥部,无结皮;日常通过红外成像仪对烟室、分解炉、下料管道进行外表面温度成像检测,温度均匀,温差较小,说明结皮得到了有效控制。
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