图为洛阳森德厂区
众所周知,在很长一段时间,我国一些炼化企业以重质油为原料,通过催化工艺生产汽柴油等初级产品。原料情况复杂,这对催化裂化单元技术设备提出了较高的要求。2007年,中国石化长岭石化使用某品牌进口喷嘴,该型号喷嘴不适用国内原料油变重变差的问题,水土不服,导致装置结焦故障停工。停工牵动着各方的心,多停工一天,损失就更多。在这种情况下,洛阳森德连夜派人到达现场,与企业做技术交流,更换重油雾化喷嘴后液收提高1%以上。装置至今未出现结焦故障停工。
还有一次紧急情况出现在九江石化。当时装置结焦故障紧急停工,原喷嘴无法拆除,令人焦急万分。在这种情况下,只能提升管做割掉更换短节处理,正值寒冬11月,洛阳森德石化工程有限公司接到通知,安排相关部门三班倒,一周内赶制两套催化装置喷嘴和提升管喷嘴安装处短节,连夜开车赶往九江。九江石化厂级领导在厂门口接收设备,安装后运行稳定,液收提高0.5%以上,车间进行液收标定,每天增加效益4万元以上。洛阳森德以最快的速度为企业解决了问题,升级了产品。
4000元/吨计算,100万吨/年催化装置年增加效益至少1000万元以上。喷嘴雾化好,降低装置生焦率,保证装置在正常操作与工艺条件下提升管不因为喷嘴原因结焦,保障装置长周期运行。喷嘴前后压降低,具有较好的减缓蒸汽管 压力波动影响雾化能力,能耗低。
数据最能说明一切。目前全国200余套催化装置运行,其中140余套催化装置在使用CS型进料喷嘴,包括不同的工艺路线如FCC、DCC等、不同的原料性质如优质的轻油、地炼100%的渣油等,不同的装置处理量从早期的20万吨/年到350万吨/年、400万吨/年均得到成功应用。
6年,烧气工况使用10年。可推广应用于炼油、化工、冶金、玻璃、电厂等应用到加热炉的行业,为企业、行业节约巨额燃料费用,降低碳排放,长期为用户创造价值。
当前该设备已经在如山东金诚集团、山东富海集团、山东齐润石化等企业成功规模化应用。同时他们将继续投入研发,与西北工业大学进行产学研合作,加入智能温控 警系统,有效监测设备运行情况,保障设备运维,延长设备使用寿命。
一个见证我国炼化行业成长的企业,一个深耕细分领域做精做强的企业,如同洛阳这座名城,朴实无华,底蕴深厚,用过硬的技术为石化企业生产流程默默地保驾护航。未来企业将更加专注于打磨技术,在科技创新上不断投入做强,在节能降耗的路上行稳致远。(刘雅文)
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