浙江嘉兴某纺织印染厂蒸汽系统情况
浙江嘉兴某纺织印染厂蒸汽系统 热力管道输送压力0.8MPa(绝压),供汽管道腐蚀生锈、用汽设备压力波动较大、实际温度压力低于饱和蒸汽的温度压力因此管道蒸汽带水、含有空气和不凝性气体;定型机疏水阀蒸汽泄露等情况因此需要对整个车间进行综合改造。定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机使用蒸汽换热,其排水口冷凝水温度较高分别为130℃、120℃、120℃、120℃、130℃,由于高温冷凝水含有大量热焓值没有被利用造成能源和资源的浪费。苏州晟德亿节能环保科技有限公司相关专家团队对现场进行了调研,提出了蒸汽节能的相关建议,形成本项目改造方案。
浙江嘉兴某纺织印染蒸汽节能优化改造
浙江嘉兴某纺织印染厂生产设备基本参数
a.定型机蒸汽为0.49MPa(绝压)、蒸汽用量0.5t/h(根据数据取平均值)、设备数量 3台;
b.气流缸蒸汽为0.4MPa(绝压)、蒸汽用量0.7t/h(根据数据取平均值)、设备数量7台;
c.溢流缸蒸汽为0.4MPa(绝压)、蒸汽用量1t/h(根据数据取平均值)、设备数量5台;
d.烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)蒸汽为0.2MPa(绝压)、蒸汽总用量7.1t/h(根据数据取平均值)、设备数量17台。
e.印花机蒸汽为0.49MPa(绝压)、蒸汽用量0.1t/h(根据数据取平均值)、设备数量 5台;
浙江嘉兴某纺织印染厂设备换热能耗分析
供汽管道腐蚀生锈、压力波动较大、实际温度压力低于饱和蒸汽的温度压力,管道蒸汽带水、含有空气和不凝性气体、定型机疏水阀蒸汽泄露等情况影响产品质量,生产安全和设备管道的使用寿命,增加了生产成本。
定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机排水口冷凝水温度较高分别为130℃、120℃、120℃、120℃、130℃,热焓值很高未能充分利用。
浙江嘉兴某纺织印染厂蒸汽系统节能解决方案
蒸汽主管道做水汽分离干蒸汽系统,去除管道中的冷凝水液滴,为用汽设备提供干燥度98%饱和蒸汽;供汽管道末端增加排空气系统,排除空气和不凝性气体,减小热阻,提高换热效率;
定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机入口做水汽分离干蒸汽系统,排除不凝性气体和冷凝水疏水,提高换热效率,减小水锤现象对设备和管道的破坏,延长设备使用寿命;
定型机排水口疏水阀有蒸汽泄露,更换为晟德亿节能型冷凝水疏水系统;
定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机换热后的高温冷凝水进行回收,增加冷凝水密闭回收闪蒸系统,提取高温冷凝水的显热产生的闪蒸汽回到蒸汽管 加以利用。
应用本公司专利技术,改造部分管 ,主管道、定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机入口做水汽分离干蒸汽系统,排除空气和不凝性气体,为用汽设备提供干燥度98%饱和蒸汽;供汽管道末端增加排空气系统,排除空气和不凝性气体,减小热阻提高换热效率;定型机排水口做冷凝水疏水系统,提高热交换率、设备生产安全、产品质量、设备使用寿命;定型机、气流缸、溢流缸、烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)、印花机换热产生的高温冷凝水集中回收增加特制蒸发闪蒸系统闪蒸,生成0.2MPa闪蒸汽并入管 供烘缸使用。
浙江嘉兴某纺织印染厂节能改造系统项目设备配置
a.水汽分离干蒸汽系统
b.排空气系统
c.冷凝水疏水系统
d.冷凝水密闭回收闪蒸系统
e.闪蒸自动控制系统
浙江嘉兴某纺织印染厂蒸汽节能效益分析
本节能改造项目主要通过多项专利技术的应用,定型机每小时产生1.5t,130℃左右高温冷凝水;气流缸每小时产生0.82t,120℃左右高温冷凝水;溢流缸每小时产生0.83t,120℃左右高温冷凝水;烘缸(退浆、水洗、丝光、预收缩等使用)每小时产生7.1t,120℃左右高温冷凝水;印花机每小时产生0.5t,130℃左右高温冷凝水;总共产生10.75t高温冷凝水,通过闪蒸系统大量的热焓值被回收利用。产生的闪蒸汽并入管 供前处理机使用,减少了原有蒸汽的使用量,实现节能降耗。
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