(2022-06-17)
15号接到朋友电话,问我有无熟悉注塑工厂节能的咨询和工程的供应商可介绍一下。实话实话,我自己在节能公司做过技术支持,节能方案上基本没有再找过专业节能公司(当然技术交流是有的)加上现在的公司也有很多机会做节能改造实践,也丰富和验证了很多节能的设想。
在此分享一些节能文章,与大家探讨,也让需求者可以借以了解我的节能经验与实力。
001 节能概述
我个人对节能的理解是,就是前期设计不合理、运营管理不合理或使用条件变化了,出现了能源浪费,可在后期的改善中节省下来。
而已建项目,往往后期改造难度大,改造费用高,甚至改不了。所以:
- 最大的节能就是设计节能(节能化设计),最好在规划建设时就考虑整体节能因素,其次就是对设备设施进行节能改造以满足节能要求。
- 其次是管理节能,设备设施不可变,应加强营运中的管理以避免不必要的浪费,实现节能目的!
设计节能(节能化设计)
第一件事就是分析:分析当前的设备设施的设计和运营管理存在哪些不合理的情况,在新设计中要避免才能做到更节能 ;分析这个行业有什么新的节能技术、新的节能设备可应用到新的节能设计中;分析在管理流程上如何优化,可以让节能管理更有效益!
分析时,要注意哪些实际需求会导致必然的能耗增加,能否与生产、工艺、管理进行协调,做到最佳的平衡点。如果因要满足更高的生产、效率、效益、特殊管理(安防、海关等)的要求,有些能耗增加也是必需考虑。
节能设计要注意管理流程的整合(甚至变更),因为大家多数是盯着按用户的需求做硬件节能设计,而事实上,用户往往只是单一专业(如生产工艺),没有结合其他如安防、海关、节能等经验,在提设计需求时就无整体节能的考虑,如果专业人员不从更多的案例给予指引,往往就会无法说法客户,实现节能最大化。
事实上我遇到过的两个案例就很说明这个情况。
案例一是注塑车间的布局位置设计,按一般客户需求,是只考虑到其工艺及物流流程,注塑车间是放在原料仓库和组装车间之间的,则往往注塑车间陷于建筑中央,通风非常的不好,无法自然通风散热,就得用能耗高的空调或机械抽风散热去压制注塑生产中必然的高温,从而导致生成能耗和成本高居不下。实际上注塑车间单独布置、保证通风良好,可节省大量的空调能耗,再对比分析车间拉出工艺流而增加的物流成本(注塑环节的物料量较少,其物流成本相对较低),往往更有优势。这一点,我与三威的总工非常谈得来,差异是我是典型的反面案例总结经验教训,他是在其主导下有正确的案例经验总结(注塑车间整体呈现窄长型,有利通风散热,及动力管路的优化布置)。
案例二是停车场的布置。一般停车场多在布置在厂区内的,而车辆进出要有保安检查(增加了保安工作量就得增加保安人员,增加的保安人员就增加了其办公能耗),车辆进出要有门闸管控放行(增加了设备及设备运行时间-能耗)。但如果结合一些安防管理(如反恐),停车场设置在厂区外(红线内),车辆不进厂区内,只人员进出厂区,货车走专用物流线路,则就可实现员工车辆管理环节的节能(当然还有大量的保安成本,反恐要求也执行更到位)。
管理节能
硬件已成,要改很难,但节能工作要继续,则最能做的就是管理节能。
管理节能强调一个勤字:
不切合实际的制度难以落实,不落实的制度等于零!
最后,表达个人观点:
一个工厂,其先进性对外形象展示是很重要,也许能提升股价。但最重要的还是打败竞争对手。
而制造业,基本上多数会不可避免地遇到一定的同质化竞争。而同质化竞争下,企业能生存的唯一标准,就是成本了。
而降低成本,提高生存竞争力,我想借用一句质量体系的话来比喻下:
“质量是生产出来的,不是检测出来的” 其控制重点是生产营运,而非品质检测,生产不重视,就会导致后期为了生产而出现让步接受。
即“产品生产过程的品质,生产决定了上限,品检决定了下限”。
而“生产成本的控制,设计决定了上限,执行决定了下限”。
节能是生产成本控制非常重要的一环,应放在事前设计环节,而不是事后节能改造、改善!
工厂节能系列:
067沉墨的猫:节能精选001节能概述
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介绍一下我的节能工作背景:
- 我的专业是电气技术,大家知道现在的节能主要是与电有关的技术,所以我有理论支持,而且我的专业课很扎实。
- 96年毕业就进入葛州坝五公司长顺施工处工作,参加工作后首个节能项目是:改良设计震捣棒远程启停控制电路,以实现四线制电缆情况下,单点远程控制震捣棒启停(震捣棒是三相低压高频供电),方便操作工实时启停,解决单点控制接触时间长出现的误启动等问题,不仅是节能,还节能操作工体力。完成后是该施工最早摘除“太学生”帽子的(入职后只用了一个月),说十来年,只我有成功改善了这套控制系统,让操作更方便。
- 2002~2005年,就职珠海南科集成电路的动力课课长(台资企业),IC制造的动力条件(十级净化恒温恒湿空调、17M纯净水、无油供气、5N级液氮液氧等)基本是动力行业的天花板,加上台资企业的小气,全年空调不停但制冷主机只一台这样的奇葩事都存在。工作期间,则有了机会在节能方面做了较多的研究与实践,主要有中央空调系统的节能:新风对中央空调能耗的影响、冷却塔的设计对制冷机节能的影响、水泵(风机)变频节能。其次有空压系统节能、配电系统节能,都有相应的节能文章分析节能效果。
- 2006年3月,就职珠海诺比节能公司,派驻点是北京(业务需求最大也是业绩最好的点)!因家庭原因5月提出辞职时,北京负责人挽留我的条件是让我改做销售,因为我专业最强还擅长沟通!
- 2006~至今:珠海某家庭电器有限公司(外资500强企业),主要工艺是注塑+喷涂+组装。98年的老厂、加上集团公司重视节能,所以在节能方面就有了更深入的实践。工作之余研究重点是工厂的整体节能规划设计!
写的东西主要是基于工作实践经历,所以还会有很多局限性,欢迎交流探讨!
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