技术 | 辊压机联合粉磨系统提产节能的改造

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前言

某公司的水泥粉磨由两套HFCG160-120辊压机+ф4.2m×13m球磨机组成的联合粉磨系统承担,主导产品为P·O42.5水泥。系统设计产能180t/h,P·O42.5级水泥平均粉磨电耗>31kW·h/t。投产以来,受系统设计缺陷与入磨熟料温度高等因素影响,水泥磨V型选粉机及出磨水泥温度高,部分石膏脱水,导致水泥标准稠度需水量偏高、混凝土性能变差等。为有效解决粉磨电耗及水泥性能问题,经综合分析,该公司于2020年初,利用水泥销售淡季,对水泥粉磨系统选粉机及工艺流程进行了技术改造。改造后,P·O42.5水泥产量提高20t/h,电耗下降2.5kW·h/t,解决了石膏脱水导致的水泥性能问题,为公司带来了可观的经济效益。

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主要设备技术参数与工艺流程

联合粉磨系统主要设备的技术参数见表1,技改前的工艺流程见图1

表1 主要设备的技术参数

图1 技改前的工艺流程图

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系统存在的问题

(1)联合粉磨系统选粉机处理风量小,系统阻力大,运行电流高,制约了粉磨能力的进一步发挥。

(2)熟料温度高,造成V型选粉机及出磨水泥温度高,部分石膏脱水。该公司水泥磨V型选粉机出口温度在120℃,出磨水泥温度较高,基本在118℃,磨内温度较高;存在钢球被包裹现象,严重影响粉磨效能,易引起磨机瓦温高,影响设备的安全连续运行;易造成石膏脱水,使出厂水泥适应性变差,导致混凝土性能差。

(3)水泥磨主排收尘器运行时清灰效率偏低,运行阻力大,造成能耗偏高,检修过程长、难度大,影响设备运转率。

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技改措施

(1)将V型选粉机其中一个选粉筒收集的细粉料,由入磨改为入出磨提升机,另外一个选粉筒收集的细粉料继续入磨。结合现场有限的场地空间,对选粉机进行了升级改造,采用S4000型高效涡流选粉机替代现有的N-3500型O-sepa选粉机。

(2)为有效解决熟料温度高的问题,改造篦冷机一段的风机,其中新增风机3台,调整更换风机6台。调整后,整体风量增加80860m3/h,单独向2、3室充气梁篦板供风,提高了篦冷机一段急冷能力,降低了出窑熟料温度。

(3)将V型选粉机入O-sepa选粉机的管道封闭,增加一台收尘器,排出高温气体或水蒸气二改造后,降低了V型选粉机出口及出磨水泥温度,改善了石膏脱水问题。技改后的工艺流程见图2

(4)为提高袋收尘器反吹清灰效果,有效降低系统阻力,将水泥磨主收尘器反吹孔径由ф10mm扩至ф14mm

技改前后水泥磨运行参数对比见表2。技改前后出磨水泥物理性能见表3

图2 技改后的工艺流程图

表2 技改前后水泥磨运行参数对比表

表3 技改前后出磨水泥物理性能

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改造效果

(1)技改后,熟料二次风温≥1050℃,出窑熟料量同比提高200t/d左右,出篦冷机熟料温度下降30℃,入磨熟料温度下降30℃,熟料冷却改善明显。

(2)通过对比技改前后出磨水泥结晶水含量、水泥标准稠度需水量等质量数据,水泥细度与比表面积对应关系明显改善,水泥龄期强度均有所提高,水泥性能明显改善,有效解决了混凝土初始流动度差及后滞问题。

(3)水泥磨主收尘器过滤负荷下降,水泥磨排风机频率由36Hz降至32.5Hz,每小时节约用电63kW·h,检修频次减少,设备运行安全平稳。

(4)水泥产量提高约20t/h,电耗下降约2.5kW·h/t,水泥性能明显改善,年节约电费100余万元。

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