086沉墨的猫:节能精选009 注塑车间空调系统节能设计

(2022-07-03)

节能,就是前期设计不合理、运营管理不合理或使用条件变化了,出现了能源浪费,可在后期的改善中节省下来。

而已建项目,往往后期改造难度大,改造费用高,甚至改不了。所以:

最大的节能就是设计节能(节能化设计),最好在规划建设时就考虑整体节能因素,其次就是对设备设施进行节能改造以满足节能要求。或是管理节能,设备设施不可变时,应加强营运中的管理以避免不必要的浪费,实现节能目的!

基于“产品生产的品质,生产决定了上限,品检决定了下限”

则有“生产成本的控制,设计决定了上限,执行决定了下限”

节能是生产成本控制非常重要的一环,应放在事前设计环节,而不是事后节能改造、改善!

所以,我们先谈设计节能(节能化设计),在此分享一些节能文章,与大家探讨。

009 注塑车间空调系统节能设计

说实话,注塑机及烘料系统发热量大,且多数要求不高时基本是直排在车间内的,多数注塑车间都是设计通风散热,少有用空调降温的,对个别要求高的机台安装有独立的空调罩也是有的,但整个车间都用中央空调降温真的特别少。

但刚好我司注塑车间设计在整体大建筑群中心,且还是一楼,不具体自然通风条件,机械通风的成本也非常高,而中心区通风效果差(方方正正的厂房的必然缺陷),最后多方需求之下就只能整体用中央空调进行降温。

注塑车间做空调系统的困难点:正上方有行车行走,空调风管做在顶部时,空调降温能耗大还效果差,因为冷空气还未降下来,就被注塑机产生的高温气体给中和了,地面上很难感受到空调效果。要实现整体空调效果,得加大空调送风量整体压制,这样的空调系统除了运行能耗大,建设成本也大,且风管大布置困难。

我厂98年建厂就是做的集中供风空调系统,2台空调风柜安装在车间一个角落,以两条可以直接走人的大空调主风管沿着车间周边布置送风,因为行车的原因,沿有空调风管进入车间中心区域,且送风还是普通风口风速(冷气在高位给中和了),所以车间很少感觉到凉爽的。还没有回风管(没空间安装了),我进厂后,将车间空调房的墙打了个大洞,安装了过滤 和百叶,就当回风管使用了。

为了节能,曾经将风柜进风口改造安装了湿膜,节能效果是有了,但个别低温模具上结冷凝水让这个节能项目腰折。

最后,车间要扩容安装更多注塑机,需要拆除两条主风管以安装行车,且增加了设备,增加了发热量,需要更强劲的空调进行降温。经过多方折腾,首先排除原空调风柜风管集中供风模式,后车间方面又否定现场安装风机盘管模式(其实我们维护部门也不喜欢,设备太零散,维护量巨大且排水防滴漏难处理),后借鉴机场牛眼送风原理,做了吊装空调风柜+低位送风管+牛眼送风口的方案解决了。

所以,注塑车间要安装中央空调,还要节能,从设计上要注意以下几点:

  1. 尽量先将热源处理好,再做空调系统。热源有注塑机的炮筒(可加保温、可用抽风、可改变加热方式如磁加热)、烘料系统(集中阁楼+抽风)等。(热源处理节能
  2. 确认是必须安装空调的,将相应的机器集中,分车间设置,需安装空调的在一个车间。而普通无需空调(非低温模具等)的注塑机集中在一个车间,用普通通风散热即可(布局节能)。
  3. 注塑车间热量大,湿度低,无低温模具的车间,可采用湿膜降温后循环送风,新风独立处理后送进车间。
  4. 只有极少低温模具注塑机的情况,其他都是普通通风即可正常工作的注塑机车间,可将对温湿度要求高的注塑机做薄膜隔间,内用空调送风单独控温;或不做薄膜隔间,安装延伸风管风口,只对低温易结冷凝水的部位,定点定温送空调风,以保证其不结冷凝水即可,注意“定点定温送空调风”应做到温度和风量可调。定点定温送空调风的区域也可采取一些围档等措施,尽量形成相对封闭的空调空间以减少空调能源耗量!
  5. 最后一定要做中央空调的注塑车间,要尽量保证空调风送到低位(地板送风、喷射式牛眼送风),或只在有人活动区域做定点送风,对人活动少的区域和高温区域尽量避免较多送风。
  6. 注塑车间空间有限,能做好送风管已非常不容易,别再期望有空间做回风管,所以选择吊装在现场的空调风柜,送风以风管送到低位点,回风直接自然回风,以空间做回风风道。如下图。

  1. 注塑车间的粉尘问题要考虑好,如果烘料系统的粉尘未处理好,对空调过滤系统影响很大,首先,普通G3多层纤维滤 不顶用,很快就会堵塞,以堵塞表冷器,在清洗时都不便处理(当然已实践总结出一套方法,会在相关文章中分享)。必须要上G4折叠板式过滤器,更好的先将粉尘拦截,以保护表冷器的正常运作。我们就是从教训中吸取经验,一批安装的吊顶,有一台一到两年全堵死,还清不好,最后只能更换,更换时定制过滤器,就再也没有发生堵死情况。
  2. 注塑车间的空调风柜的排水管路长,清理不便易堵,管路设计时要考虑可用压缩空气吹扫的功能。
  3. 注塑车间的空调风柜如采用的是吊柜,要考虑风柜清洗操作空间(有平台或能搭建平台),不对附近和下方设备的影响,也要考虑日常出现异常滴漏的影响,如我们就在风柜下又加多一个不锈钢的托盘,以防止直接的滴漏,也便于风柜清洗操作。
  4. 吊柜要考虑维护操作安全,风柜的门要安装安全绳防止掉落。风柜、风管也是尽量安装在通道上而非设备上方。

工厂节能系列:

067沉墨的猫:节能精选001节能概述

068沉墨的猫:节能精选002 能源中心化概念

075沉墨的猫:节能精选003 制冷机节能选型方案 告

076沉墨的猫:节能精选004 制冷机节能选型详细分析

077沉墨的猫:节能精选005 制冷机易误导用户的NPLV和IPLV辩析

078沉墨的猫:节能精选006 制冷机配套冷却塔节能设计

081沉墨的猫:节能精选007 空调风柜变风道节能设计

085沉墨的猫:节能精选008 喷涂恒温恒湿空调系统节能设计

086沉墨的猫:节能精选009 注塑车间空调系统节能设计

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沉墨的猫:新序第086篇!正常一天有一篇更新吧!

介绍一下我的节能工作背景:

  1. 我的专业是电气技术,大家知道现在的节能主要是与电有关的技术,所以我有理论支持,而且我的专业课很扎实。
  2. 96年毕业就进入葛州坝五公司长顺施工处工作,参加工作后首个节能项目是:改良设计震捣棒远程启停控制电路,以实现四线制电缆情况下,单点远程控制震捣棒启停(震捣棒是三相低压高频供电),方便操作工实时启停,解决单点控制接触时间长出现的误启动等问题,不仅是节能,还节能操作工体力。完成后是该施工最早摘除“太学生”帽子的(入职后只用了一个月),说十来年,只我有成功改善了这套控制系统,让操作更方便。
  3. 2002~2005年,就职珠海南科集成电路的动力课课长(台资企业),IC制造的动力条件(十级净化恒温恒湿空调、17M纯净水、无油供气、5N级液氮液氧等)基本是动力行业的天花板,加上台资企业的小气,全年空调不停但制冷主机只一台这样的奇葩事都存在。工作期间,则有了机会在节能方面做了较多的研究与实践,主要有中央空调系统的节能:新风对中央空调能耗的影响、冷却塔的设计对制冷机节能的影响、水泵(风机)变频节能。其次有空压系统节能、配电系统节能,都有相应的节能文章分析节能效果。
  4. 2006年3月,就职珠海诺比节能公司,派驻点是北京(业务需求最大也是业绩最好的点)!因家庭原因5月提出辞职时,北京负责人挽留我的条件是让我改做销售,因为我专业最强还擅长沟通!
  5. 2006年6月~至今:珠海某家庭电器有限公司(外资500强企业),主要工艺是注塑+喷涂+组装。98年的老厂、加上集团公司重视节能,所以在节能方面就有了更深入的实践。工作之余研究重点是工厂的整体节能规划设计!

写的东西主要是基于工作实践经历,所以还会有很多局限性,欢迎交流探讨!

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