0 前言
然而,也有个别厂子在使用该内件的过程中出现了一些问题,而且这些问题并不是内件本身,而是因为外界因素造成的。比如,有的因为变脱塔进口气体夹带异物,有的是与QYD内件配套使用的脱硫吸收塔附件存在缺陷,有的是因为溶液质量差造成内件使用不正常等等。下面,笔者从一个实际案例入手,剖析脱硫溶液质量对QYD内件使用效果的影响。因水平有限,不当之处,欢迎交流探讨。
1 工艺条件及技术参数
变换气量: 40000 Nm3/h
变脱进口H2S: 不大于200 mg/m3
变脱出口H2S(要求):不大于10 mg/m3
系统压力: 1.8MPa
变脱塔: ¢2600×21000
(新设计塔,内置QYD内件三层)
溶液循环量: 120 m3/h
2 运行情况
该厂为新设计变脱塔,因其变脱进口气体中进口量硫较低,所以,新塔设计采用了三层塔盘的QYD内件。使用QYD内件的变脱塔投运后,初期是相当稳定的。在40000 Nm3/h气量,溶液循环量由改造前填料塔240~260 m3/h减少为改造后的120 m3/h的情况下,也保持了较高的脱硫效率,使出口硫化氢由改造前的30~60 mg/m3降至5 mg/m3左右,最高小于10 mg/m3。但是,不足之处是有时变脱塔有带液现象。
3 问题的产生及处理
后来,由于生产情况的变化,该厂决定增加生产能力,把进塔气量由原来的40000Nm3/h增加到55000Nm3/h。同时,由于煤种的变化,变脱塔进口气体中H2S也从原来的200 mg/m3增至300 mg/m3。由于变脱塔的生产负荷加重了,所以,该厂与我公司协商,并由我公司出具改造方案,对变脱塔的内件进行适当改动,以适应新的生产形势要求。我公司经慎重考虑,针对该厂扩产后可能出现的问题,以及当时运行中存在的不足,提出了具体的整改方案。即:增加各层反应段的高度(由650mm加高至1000mm),以提高吸收效果;增加降液通道(加了一根¢426的降液管)以适应比较大的循环量,同时解决带液问题;增加溢流堰板及折流挡板,并改变液体的进液方式等措施。
4 改造后的效果及随后出现的带液现象
在该厂的大力配合下,利用停车机会,对变脱塔接上述方案进行了改造。开车后,效果相当不错。在55000 Nm3/h全气量通过时,没有发生带液现象,脱硫效率也很好,在进口硫250 mg/m3左右时,出口硫始终在10 mg/m3以下。无论是循环量、脱硫效率还是阻力都让厂方很满意。
但是,这种好的状况只维持了仅仅两天,第三天,在工艺条件没有任何变化的情况下,变脱塔再次出现了带液现象。
5 问题探讨
在增加了降液管后,循环量没有很大增加的情况下,为什么仍然会有带液现象呢?笔者再次来到该厂,同该厂生产技术和管理人员一起,分析问题,查找原因,不仅对内件的情况进行了交流讨论,而且还观察了再生情况,查阅了开车以来的记录 表和分析数据,最后,笔者认为造成带液现象并不是塔内件的因素,而是因为溶液质量差,在反应段上的溶液发泡较多,气液夹带所致。其依据有下面几点:
一是检修时观察到的塔内情况。在前面提到的内件改造中,笔者在塔内观察到最下层反应段在塔盘上650mm高度(即原来的反应段高度)位置,塔壁四周有一道很明显的痕迹,说明该处是正常生产时反应段上面溶液的实际高度。但是,令人奇怪的是,塔盘上1000mm处,塔壁上开始有积硫,越往上越多越厚。两层塔盘之间是3500mm高度,在靠近中层塔盘处,即下层的最高处,积硫最厚。约100mm。不仅塔壁,降液管四周同样也有,而且积硫的形式与塔壁相同,也是约1000mm处开始出现,越往上越多。对此积硫情况,肯定不是溶液降不下来,真实液位高到此处所致。因为一是有下面650mm处的溶液实际液位的痕迹为证,二是如果真实液位确实那么高,就会产生液泛,阻力也会很大。实际液位高度达不到那儿,为什么会有积硫呢?那就只有唯一一个解释,就是溶液起泡造成的。在塔盘反应段的溶液表面,也就是650mm高度真实液位的以上空间,有大量硫泡沫积存,并随着气体夹带而上,在气体相对静止区,产生积硫。
二是根据QYD内件的结构特点。如果是因为设备出现问题,降液不畅,造成带液,那只有两种情况,即是或者降液管横截面积不够,或者降液管有堵。对该厂来说,这两种情况都不存在。两根¢426降液管无论怎么计算,都不可能连200m3/h的循环量都通不过去。另外,降液管堵的情况应该也不会有。因为即使溶液太脏有杂质,也只能会停留在塔盘上,而不会进入降液管。退一步说,即使进入降液管,由于小挡板预留了一定的缺口,在溶液的冲击下,也不会在降液管下方积存的。那么,也就是说,由于设备原因造成降液不畅而带液情况极小。
三是在处理带液时的气体温度变化情况。该厂在带液时,其它条件都不变,只是将进变脱塔的气体温度提高到45℃以上,带液现象立即消失。低于45℃时,带液现象较多。温度的小范围变化不会给设备带来影响,只是改变了工艺条件。当温度变化时,溶液黏度随之改变,这时,溶液的表面张力也产生变化,溶液起泡现象便相应也有了改变。这充分说明了带液现象是由于工艺问题而引起。
四是根据开车运行情况。开车后的前两天,把气量及循环量都加的较大,运行比较稳定。无论是系统阻力、循环量以及脱硫效率都达到了令人满意的效果,而且也没有出现带液现象,至少说明当时内件没有任何问题。那么,在运行了两天后,就出现了带液,在这短短的两天中,钢铁结构焊接连接的塔内件出现腐蚀、脱落、折断等现象的可能性微乎其微,因此,可以排除了设备因素的影响,而应该是工艺问题造成带液的可能性很大。
五是改造前后再生情况的变化说明溶液出现了问题,从而成为塔内溶液起泡造成带液的有力证据。由于该厂闪蒸槽的效果不好,改造前的再生情况就不好,但尚能维持生产。但是,改造后,在气量由40000Nm3/h加到55000Nm3/h时,再生情况急剧恶化。从再生槽观察,液面上无泡沫,而且溶液浑浊。
那么,为什么改造前后工况(主要是溶液成分)变化这么大呢。笔者的看法是,比较改造前后所有的不同因素,只有两点发生了变化,一是塔内件进行了改动,二是气量增加了。在脱硫效率基本不变的情况下,内件的改造不会对再生造成影响。那么,气量的增加就应该是影响再生的最大因素了。也就是说,由于闪蒸效果不好,二氧化碳对再生的影响很大,在气量40000Nm3/h时,尚能维持,当气量增加到55000Nm3/h时,因为二氧化碳的影响,再生空气量明显不足,致使工况不断恶化。造成溶液成分越来越差,最终造成塔内溶液起泡带液。
6 结论及启示
(1)脱硫系统的再生情况决定着溶液质量,而溶液质量又是影响吸收的重要因素。对于填料塔来说,液相由塔顶喷淋装置分布于填料层上,靠重力作用沿填料表面流下;气相则在压强差推动下穿过填料的间隙,由塔底流向塔顶。气液两相及时分开,互不夹带。而QYD内件是板式塔的结构,溶液在各层板面上形成流动的液层,气体在穿过液层时不断的进行鼓泡吸收,因此不可避免的在反应段的上端,液层表面产生一些硫泡沫。这样,对溶液质量的要求就较填料塔更严格一些。
(2)在目前湿法脱硫应用较多的两大类催化剂——栲胶与酞菁钴系催化剂中,为了防止栲胶溶液的发泡现象,在使用QYD传质内件作为吸收塔内件时,我们建议使用酞菁钴系列的催化剂。当然,如果能使用我公司生产的,具有清塔降阻等特殊功效的888脱硫催化剂,将会使塔内件与脱硫催化剂相得益彰,从而发挥出内件的最大优势。
长春东狮科技(集团)有限责任公司为您提供888脱硫催化剂、高硫容脱硫催化剂、沼气、焦炉气等气体脱硫催化剂高炉煤气脱硫技术、各类脱硫设备等
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!