1、污水处理站正常运行,维护较好,但是现有工艺无法满足车间排放废水处理要求,目前正新建前物化处理工艺。(尽快完成新建环保设施施工及调试工作。)
2、运行台账记录不完整或者污水台账记录pac、pam使用比例不正常。(及时填写运行记录,并保证记录的完整性。)
3、无化验记录台账,无法对工艺运行情况及时掌握。(增加污水处理各工艺段化验频率,保证及时掌控工艺运行、污水处理系统处理效果,尤其是进水各指标。)
4、酯化废水储罐露天存放,存在储罐渗漏泄露风险。现场人员反馈酯化废水回收利用,无生产废水外排。每天3吨生活污水经好氧曝气外排。(酯化废水储存区增加围挡并对地面及围挡进行防腐防渗处理,防止废水渗漏进入雨水管 。)
5、现场环境差,有原料泄露。(对泄露原料进行清理回收,加强车间管理,从源头避免原料的泄露。)
6、车间内冲洗废水未单独收集,未纳入污水处理系统。(对车间冲洗废水单独收集,纳入污水处理系统。)
7、污水原水酸碱性波动较大,缺少收集调节池。
8、混凝工艺段无搅拌设施,无法保证药剂与废水充分接触反应。(增加混凝工艺段搅拌,保证药剂与废水的充分反应。)
9、破乳池内废水破乳效果差。废水不能有效的进行破乳,导致废水中的胶体或悬浮物质不能从水中分离出来,进入后续的生化系统将增加生化系统的处理负荷甚至产生毒害作用,使生化系统不能正常运行,出水不能达到排放要求。 (建议定期做小试实验,确定破乳工艺加药量和加药顺序。)
10、现场芬顿工艺未正常开启。由于该企业车间废水为高浓度、难降解废水,里面含有大量的有毒有害物质,如果不能通过芬顿工艺将废水中的有毒有害物质进行氧化分解,使大量有毒有害物质进入生化系统,会造成生化系统崩溃。(正常开启芬顿工艺,为生化工艺提供保障。)
11、气浮工艺段未开启。气浮的主要功能为去除废水中悬浮和胶体物质,不能正常运行将导致大量的悬浮进入后续的工艺段,影响后续工艺段的运行效果。(正常开启气浮工艺,为生化工艺提供保障。)
12、后物化跑泥,加强排泥压泥工作。(提高后物化排泥频率,加强压泥工作。)
13、厌氧跑泥导致好氧池污泥发黑,溶解氧不足,好氧达不到应有的处理效果。(杜绝厌氧跑泥至好氧,保证好氧正常运行。)
14、水封罐破损、沼气排空高度存在安全风险。(对破损水封罐进行修复;安装火炬,对沼气进行燃烧处理,避免安全风险。)
15、现场厌氧温度(厌氧最好温度控制到30~35℃)过低,会对厌氧细菌产生抑制作用,使厌氧效果差。另外冬天温度会更低,厌氧系统可能直接停止工作。(增加保温和加热措施,提高厌氧工艺段温度。)
16、厌氧工艺无化验数据,无法掌握运行情况。(加强化验管理,为生产提供依据。)
17、好氧池曝气不均匀,部分曝气孔被堵或者空气压缩机功率不够导致曝气量不够,好氧池曝气量不够,导致氧利用率低,不能满足好氧池溶解氧的要求(溶解氧一般要2mg/L)。(清理曝气头,增加空气压缩机功率或数量,保证曝气量)
18、未测溶解氧数值。
19、接触氧化池填料损坏,无好氧无活性污泥,无法保证好氧去除效果。(对接触氧化池进行维修,按工艺设计参数补充活性污泥,保证好氧正常运行。)
20、好氧生化污泥老化,未按时排泥,二沉池出水浑浊。(加强好氧排泥压泥工作,保证溶解氧充足。)
21、好氧池停留时长不够。
22、PAC与PAM在加药桶里配制,无法保证药剂混合均匀,加药方式不合理,PAC与PAM混合投加。(PAC与PAM应该分别放在大的槽罐里面配制以便混合均匀,且滴加药剂时分开分别先后投加,投加点位要保持2米的距离。)
23、药剂罐加药泵损坏。
24、二沉池斜板损坏、二沉无排泥回泥装置、二沉池出水无出水堰。(对二沉池进行整改,按照工艺要求对池体进行清理维修。)
25、压泥系统长时间未运行,污水处理过程中必定产生污泥,长期未压泥说明工艺非正常运行,排水不能稳定达标排放。(压泥系统未运行,说明系统污水处理系统未正常运行,必须要保证系统正常运行。)
26、部分车间采用抽风机对废气进行抽风外排,污染大气。(对车间废气进行收集处理。)
27、压出的污泥含水率较大。
28、压滤机压泥区无围堰或者存在渗漏。
29、污水处理站排出污泥露天堆放,未及时入库。
30、设备管道安装不规范、未及时维护;污水处理好氧系统安装集气罩,但是未进行气味收集处理,整个好氧系统刺鼻气味大,人员无法正常在内工作。(加强对废水处理设备的维护保养,确保设备的正常工作。对好氧系统集气罩内气体进行收集处理,避免大气污染。)
31、在线监测数据超标。(对外排水质加强监测,确保出水达标排放。)
32、在线监测试剂过期,没有专人维护。
33、污水站进水未安装流量计。(进水端安装流量计,对进水流量进行监控并记录。)
34、巴氏槽存在不合理管 、旁边存在水龙头。
35、风机出口超压,安全阀已开启。(加强对现场设备的维护保养,并做好保养记录。)
36、整个处理工艺处于临时措施,多个处理工段在同一个池子进行。
37、污水处理系统运行正常,现场未发现环境突出问题。
38、以上情况直接导致污水站处理的废水不能稳定达标排放。
总结
从以上各企业的问题中可发现,所有企业的污水站运行都存在问题,并且这些问题最终导致系统无法正常运行,主要问题如下:
1、检查企业涉及好氧生化处理的,曝气头均存在问题,导致好氧池内无活性污泥或者溶解氧不够导致污泥发黑。
2、检查企业有芬顿物化系统的,基本都没有开启物化系统。
3、检查有厌氧系统的企业,厌氧系统运行的状况很差,达不到正规厌氧运行的工况要求。
4、检查企业的污水处理系统,基本都无完整的运行记录、化验记录、污泥台账和设备维护保养记录。
5、检查企业的臭气处理装置都处于闲置停止状态,并没有开启,导致厂区气味特别大。
6、一体化污水处理设施的二沉池基本无回泥装置。
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