在过环保项目过程中,不可避免的遇到事故,做的越多,遇到事故的可能性越大。
遇到事故并不可怕,要沉着冷静,积极寻找原因,找到解决的办法。
下面分享一则之前遇到的事故。
某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。
事故经过:
煤磨中控操作员操作煤磨,具体参数如下:
- 入磨负压300Pa-340Pa
- 入磨温度在250℃-256℃
- 磨主电机电流38A
- 出磨负压1300Pa
- 出磨温度51℃-58℃之间
- 选粉机转速900R/M
- 入袋收尘温度最高54℃
- 出袋收尘温度最高48℃
- 入袋收尘负压2200-2400Pa
- 出袋收尘负压2900Pa-3100Pa
- 排风机拉44HZ
之后,发现煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是检查收尘器,此时差压、温度都正常。
通过手持式测温枪测得四个灰斗温度均在45℃以下,打开分格轮下面的筛 ,未发现有烧的袋子,且下煤量较大,于是操作员根据以往经验判断可能是烟道破了或是袋子破了,决定把仓灌满,准备停机处理。
之后,中控反映分格轮跳了,抽开下煤筛 ,发现有烧掉的袋子,于是停磨处理。在处理的过程中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,不久现场就发现煤粉冒烟,温度由50℃上升到60℃,很快又到70℃,并一直在上升,短时间到了150℃,袋子已经大面积着火了。
出现上述情况后,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。
事故原因:
1、煤磨布袋除尘系统原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢板漏风而停用,导致灰斗积灰。工作人员巡检未发现灰斗积灰,且未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。
2、缺少CO检测 警及灭火装置,无法及时判断故障隐患和有效处理。
3、发现问题后处理不及时,未及时停磨处理,导致袋子全部烧掉。
4、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其他三个灰斗温度缺少监控。
采取措施:
1、恢复煤磨灰斗振打,定时进行清灰;加强巡检,定时对灰斗锥部进行敲打,确认无积灰。定期利用停磨机会对各风管、下料管道、磨头、磨尾、选粉机等部位进行检查。
2、尽快推进煤磨系统CO检测 警及灭火装置,为判断、处理隐患提供准确数据。
4、将煤磨袋收尘四个灰斗温度全部接进中控,加强对温度变化的监控。
总结
事故的发生有多方面的原因,制度,人员,设备等诸多因素,在处理该事故过程中,因规范制度,加强人员的培训,并结合布袋除尘器厂商出具详细的操作手册,并安排专门的培训课程 ,从实际出发,结合案例,引导操作人员的安全意识。
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