烟气氨法脱硫影响硫酸铵结晶的原因及解决办法

烟气氨法脱硫以液氨或氨水为脱硫剂,对工业废气进行吸收净化,其化学反应较复杂,脱硫副产物为硫酸铵,但氨法脱硫系统在现实运行中,硫酸铵出料经常遇到各种问题,硫酸铵结晶品质差,塔内堵塞腐蚀等,给运行人员带来很大困扰。影响硫酸铵结晶的原因有哪些?又有哪些解决方法呢?下面做简单分析。

1.各行业废气浓度、成分有差别,要控制烟气质量,防止烟气中含有大量的杂质影响硫酸铵溶液的回收。再者要做好系统内设备的内衬防腐。由于脱硫系统的溶液有较强的腐蚀性,在与管道、设备接触后,溶液中会携带大量的金属离子。采用玻璃钢材质的管道或衬塑管道,脱硫塔内衬玻璃鳞片破坏及时处理,避免溶液与金属材质接触。

2. 合理控制加氨量,稳定控制系统上、下层的pH 值。循环槽上部PH值在5.5-6.5,循环槽底部PH值在4.5-5.5,有规律的调节浓缩周期,控制浓缩段 pH 值在2-3之间。及时清理一级泵入口过滤器,检修时进行吸收液喷头的检查,及时除垢疏通,运行过程中液气比保持最大。

3. 降低浓缩段的过饱和度,加入晶种(如加灰),加入晶种后为细小晶粒提供了更多的晶体生长表面,从而抑制了新核的产生。

4. 氧化段密度应控制在<1.17g/ml,采用倒液或补充工艺水维持氧化段密度,保持最佳密度在1.13 g/ml。不要使密度过高,因为密度过高溶液的粘度增大,曝气阻力将增大,影响氧化率。检查氧化风机是否运行正常,是否存在漏风及入口堵塞现象,计算风量是否满足工艺要求,及时消缺。

5. 锅炉停车检修时,检查电场是否正常,烟气旁路阀关闭严密,及时更换损坏的除尘器布袋,对除尘器做荧光粉试验,将漏风之处进行有效封堵。点火期间投用除尘器,避免因锅炉点火造成大量的灰尘进入脱硫系统。在装置运行期间,设备漏油缺陷及时消除,避免油污进入脱硫系统。提高氨水、工艺水品质,保证进入脱硫系统中的各有机杂质最低,做好脱硫系统中有机杂质的分析,及时总结有机杂质对脱硫系统的影响程度及范围,形成经验数据,运行过程中控制在合理范围内。

6. 保证锅炉尾部换热器效率,降低排烟气温度,在1-5条 满足的条件下,逐步摸索最适宜温度。

对于脱硫系统常出现的几处问题,提出几点改进方法。

1、脱硫塔内工作液不结晶

在锅炉每次开停车时,开始由于经验不足,导锅炉烟气时直接开主路挡板阀进入脱硫塔,锅炉并 之前大量的灰直接进入脱硫塔,在脱硫塔工作液中大量的灰外包硫酸铵,含灰量超过了原设计值,造成脱硫塔内工作液无法结晶。

改进的方法:锅炉开车并 之前,关闭所有去脱硫装置的主路挡板阀,打开去烟囱的旁路阀,在并 而且电除尘投用后再打开去脱硫装置 的主路挡板阀,这样在点炉期间的大量灰尘顺着烟囱排出,使脱硫塔内工作液中灰的含量在设计值之内。

2、结晶槽内壁挂料严重

结晶槽试运行时启动料浆泵将脱硫塔内的 工作液打入结晶槽,在结晶槽内靠水冷却结晶1~2d 后开始出料,这时发现在旋流器周围挂料非常严重,每次出料时必须人工搅匀罐壁的积料,才能够进入离心机。

改进方法:试运行一段时间后,改变了运行 模式,结晶槽内硫酸铵经分析后其质量分数在35%~40%,工作液的密度在 1.31~1.35g/cm3 时,一边上料一边出料,这样旋流器周围和槽底避免了 积料现象,使出料系统能够正常运行。

3、烟囱底部积料严重

举例某工厂烟囱高度大约 120m,材质为钢筋混泥土内衬防腐蚀性泡沫玻璃砖,中间有一道挡风墙。由于脱硫出口烟气含有大量的氨、亚硫酸铵、硫酸铵、灰等物质,在脱硫烟道和烟囱内凝固成固体,在旁路挡板阀和烟囱底部大量积聚,每年大修时在 烟囱底部淤积物料大约有100t,清理物料时浪费大量的人力、物力和财力。2013 年、2014 年两次大修均发现烟囱底部锥体位置大量积料,导致烟囱过流截面积缩小 70%,使整个脱硫系统的阻力增大,锅炉出口憋压,锅炉提不上负荷。一旦物料继续积聚增加,有可能导致锅炉停运。

总结:找出影响氨法脱硫硫酸铵结晶的真正原因,通过相应的方法解决问题,才能保证脱硫系统长周期正常运转,既能稳定达标排放,又可节能降耗,减少运行成本。

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