本人从事锅炉设计工作15年,烟气脱硫脱硝工作5年。目前主要做锅炉设计与改造、生物质燃料干燥方面的技术工作。
锅炉烟气环保治理公司获得项目信息后,经常遇到种种锅炉问题:
1)如何从项目前期优化方案,减少投入?
2)如何完成锅炉接口,减少对锅炉原制造商的依赖?
3)能否系统化解决锅炉问题,提高合同总额,增加投标亮点?
4)锅炉是特种设备,锅炉的任何改造,特别是受热面和压力管道的改造必须受特检院的监控和管理,如何获得官方认可?
本人结合工作实践,通过案例的方式,讲述锅炉烟气环保治理(脱硫脱硝)公司可能遇到的锅炉问题。
本公司可系统提供锅炉改造方案设计、施工蓝图、图纸 审(特检院出编号并盖章)、供货(A级锅炉厂制造)服务!
扫二维码加微信好友,验证信息:锅炉改造与燃料干燥技术。
案例一:
某余热锅炉项目,原始排烟温度200°C,业主要求脱硫、脱硝、除尘。环保公司方案:SCR+湿法脱硫,SCR采用常规催化剂,理想工作温度320°C -420°C。
问题:
原锅炉为∏布置,烟气在第一通道自下而上,在第二通道自上而下,锅炉顶部转向处烟气温度260°C-320°C。其它部位,受热面紧凑,不具备取送烟气的条件。锅炉前墙、中隔墙和后墙是水冷结构,两侧墙是重型砌砖炉墙。
解决方案:锅炉中隔墙顶部拉稀管改成膜式壁以阻断烟气,从第一通道顶部侧墙开孔取烟气,从第二通道顶部侧墙开孔回送烟气。第一通道顶部对流受热面面积减少,以提高SCR进口烟气温度。由于原锅炉第二通道有大量蒸发管束,经核算无需增加受热面,也不会导致锅炉排烟温度升高过多。改造后运行记录:SCR进口烟气温度提高100°C后,排烟温度仅提高10°C。
本案例继续……
问题:
湿法脱硫方面,由于系统进口烟气温度高(200°C),导致烟气饱和温度高(65°C)。环保公司未充分重视烟气温度对脱硫效率的影响,导致项目脱硫效率低,项目无法通过验收!环保公司考虑:烟气预喷水,烟气预降温,浆液降温等措施。
解决方案:原锅炉为余热锅炉,没有空气预热器!锅炉侧,烟气无法降温?发现:原锅炉采用面式减温器调节锅炉过热器汽温,锅炉给水先进入面式减温器吸收过热蒸汽热量,再进省煤器。本项目,过热蒸汽减温量大,减温器回水温度高达140°C,远高于原热力计算值100°C。接合业主水质分析数据,提出:面式减温改成喷水减温。省煤器给水温度回归至100°C,锅炉排烟温度下降明显,脱硫效率提升。附加效果:锅炉蒸汽产量增加。业主十分满意!
案例二:
某三废炉烟气脱硝项目。氮氧化物原始排放量850mg/m3.环保公司竞争脱硝项目。
问题:
SCR脱硝方案优化。
解决方案:
发现:原锅炉烟气排烟含氧量高达16%,超出合理想象范围。经查,原三废炉设置有燃煤流化床维持炉膛温度,废气热值高,为了降低焚烧炉出口烟气温度防止过热器高温灰黏附和高温腐蚀,采用大风量降温。采用烟气再循环,设置合理回送烟气位置,炉膛内增加水冷壁。业主蒸汽获得量增加,业主送引风机电耗大幅下降,氮氧化物原始排放浓度预计低至260 mg/m3(原锅炉低负荷时,低氧量下氮氧化物可到此值。)由于总烟气量减少约40%,原始氮氧化物减至原有30%,SCR系统投资及运行成本大幅降低!优化了锅炉燃烧控制方案,进少了燃煤耗量,提高了锅炉燃烧安全性!
案例三:
某CFB锅炉烟气SCR脱硝项目。
问题:
锅炉两组省煤器之间温度在锅炉高负荷时能够满足温度要求,但是在低负荷时,温度偏低,脱硝效率不能保证。
解决方案:分析两组省煤器结构特点及进出口烟气温度情况,采用省煤器旁路调温的方式,既保证了锅炉低负荷时进入SCR系统的烟气温度,也避免了上级省煤器工质气化,同时降低给水阻力,节省电耗!。
案例四:
某CFB锅炉烟气SCR脱硝项目
问题:
锅炉尾部省煤器区域布置紧凑,烟气引出和引入困难。环保公司考虑利用过热器区域富裕空间,上组和中组省煤器上移,下组省煤器下移,中组省煤器的部分受热面移装到下组省煤器,空气预热器下移,为烟气引出和返回口提供空间。
解决方案:经分析,上述方案改动量大,不仅涉及省煤器和空气预热器的位置改动,还要涉及炉墙护板、钢结构、平台扶梯及吹灰系统和测点移位,方案不可取。提出的方案:下组省煤器移出锅炉,放置在SCR催化剂下部,注意高差,连通再循环管路。经核算,中组省煤器面积过多,直接废除1/3,不必移装至下组省煤器。此方案,锅炉改动量少,且适当提高了空气预热器温度(原来110°C提高至125°C),减少了空气预热器低温腐蚀故障率。
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