打卡31:防尘漏斗滤桶改造阶段性失败+拆抓料机更换齿圈白换

前期防尘漏斗的滤桶进行了改造,目前已经完成了一台,这一台漏斗在经过船舶作业的实践检验中,充分的发挥了它喷灰的特性🙁, 滤桶的改造应该算是不太成功。

为什么不成功?我们对喷灰的原因进行了分析。

因为脉冲空气的气压比较大,之前是4.5个兆帕,滤桶,经过高压脉冲空气冲击以后,滤筒产生了弯折,我们改造的滤桶的固定定方式就是通过挤压滤桶两个端面,给滤桶一个轴向力,使滤桶的一端紧贴在漏斗壁上。但是一旦绿瞳产生了弯折,那我们的这个轴向力就无法挤压,挤扁了就没有劲了。滤桶和漏斗的壁就无法紧密地接触,漏气了,所以就出现了喷灰现象。

根据这个原因,我们就寻找解决问题的方法,其中有两个思路,第一个思路呢,就是提高漏斗滤桶的刚度。具体的方法呢,就是漏斗滤桶的内圈加钢 筒,就能够提供整个滤桶的轴向刚度,不会让滤桶产生弯折。另外呢,在漏斗滤桶的外侧增加钢圈,提高外围的强度。

这张图片显示的是滤筒内气压的分布图,可以通过这张图清晰的看到整个桶气压最大的应该是在滤桶的底部。

第二个解决思路,就是对高压脉冲气体的喷嘴进行改造,在喷嘴下方增设一个锥形的导流罩,喷嘴喷出来的高压气体撞击这个小锥形导流罩,就会形成一个环形的高压气体,环形的高压气体可以向整个滤桶一周进行冲击,这样就避免了原始的喷嘴只向下冲击的缺陷,使整个滤桶受高压气体的冲击更加均匀。

当然,这个锥形的导流器的锥度、高度都会影响环状气体,对滤桶的冲击,所以这个还需要进一步的研究和实验得出准确的数据。

今天的第二个内容就是拆抓料机的齿圈

它是通过这个长条的缝隙,把里面的内六角螺栓给拆出来,其中在拆的时候拆不动,用撬杠倒了两下就能拆动了,就是松动一下。

把窗口上这几个螺栓给拆除以后,通过后面有一个人用一个螺丝刀插到一个洞里面,然后让他进行转动,转动其他的螺栓又到了这个长条型的窗口处,再进行拆卸,直到把所有的螺栓全部拆完。

就是这样一个洞,用螺丝刀插进去转动齿圈。

拆开以后,用吊带进行固定,然后拆除外壳上最后一个螺栓,拆除以后,这个用吊带捆绑的机器就掉下来了,刚好给吊带给捆住,这样就把齿圈部位分离了。

这是分离以后,里面的照片。

箭头所指的小洞,就是刚刚从长形窗口里拆除的螺栓的部位。

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