脱硝热解炉结晶分析及预防措施

1、异常描述

2015年02月06日 14:24 #1机组负荷390MW,脱硝SCR热解炉内压力由2.63KPa突升至10.0KPa,SCR热解炉出口温度下降很快,将电加热器开至100%仍无效,14:26,脱硝系统由于热解炉内部温度高,电加热器跳闸,脱硝自动退出。事后发电部、设备部检查发现热解炉出口结晶块堵塞(如图1)。

(图1 热解炉出口处结晶体)

2、异常原因分析

随着对环保的重视,近两年脱硝系统才渐渐普及,而且基本是在原机组上进行改造的,脱硝大多采用选择性催化还原(SCR)烟气脱硝工艺(图2)。而普遍热解炉都或多或少的存在结晶现象,影响了脱销系统的正常运行,而且针对热解炉结晶的原因分析及预防措施相关参考资料较少,使得大家在处理结晶现象时无从下手。本人根据公司#1机组热解炉存在的结晶现象,查找相关资料,对可能存在影响结晶的原因,进行详细的分析。

(图2 脱硝系统流程图)

尿素溶液在热解炉内发生结晶现象,对热一次风在热解炉内正常流场造成影响,会使得部分区域尿素溶液不能充分分解造成结晶,并且热一次风不可避免含有灰分,使得结晶急剧加剧恶化,当结晶达到一定程度时,大块结晶体脱落,堵住热解炉出口处,造成脱硝系统跳闸。

1)设计方面

a.喷枪长度不够。热一次风通过热解炉上部进入热解炉,与尿素混合后,将尿素分解后从热解炉下部输出。由于热解炉进、出口流通截面较小,造成热解炉内部热一次风分布不均匀,尤其在负荷低时,热一次风量较小,使得热解炉内壁附近热一次风流量过少,当喷枪流量过大时(>100L/H),喷射的尿素溶液很难与热一次风充分混合,就会喷射到热解炉内壁(如图3),出现热解炉内壁挂壁结晶。(参考文献1)

(图3 热解炉喷枪安装图)

b.雾化用压缩空气无过滤器。雾化用压缩空气内有杂质、水分,造成喷枪堵塞,直接影响喷枪的雾化效果,造成喷枪雾化效果不好,尿素溶液不能完全雾化或尿素溶液颗粒大,尿素不能完全充分分解,易造成喷嘴出口处堵塞结晶。我公司脱硝系统雾化用压缩空气虽然采用仪用压缩空气,但仪用压缩空气仍然存在杂质(热控专业气动执行机构的仪用压缩空气过滤器多次存在堵塞现象),长期运行会造成喷枪堵塞。

c.冲洗水压力低,造成喷枪退出时,不能充分对喷枪进行冲洗,造成喷枪不完全堵塞,造成喷枪雾化效果不好,尿素溶液不能完全雾化或尿素溶液颗粒大,尿素不能完全充分分解,易造成喷嘴出口处堵塞结晶。我公司脱硝冲洗水水源采用除盐水,正常除盐水压力在0.2—0.4MPa,而冲洗喷枪时,除盐水压力必须提至0.5—0.6MPa才能对喷枪充分冲洗,现在公司对外供热由原来的50T/H提至100T/H,使得单台除盐水泵经常满足不了冲洗水的要求。另外在事故处理时(脱硝系统自动退出时,多只喷枪自动冲洗),更会出现冲洗水量不足,易造成喷枪堵塞。

2)运行方面

a.单只喷枪流量短时过大。我公司#1、2机组属于调峰机组,负荷波动大,启停制粉系统频繁,SCR入口NOx突变现象时有发生,使得经常性的单只喷枪流量>100L/H,可能会造成喷射的尿素溶液与热一次风不能充分混合分解,造成底部或热解炉内壁结晶。

b.热解炉出口温度波动大。研究表明当热解炉尾部出口温度低于350℃时,热解炉内部尿素溶液分解反应没有充分完成,存在大量的亚氰酸的结晶体(参考文献2)。我公司机组负荷波动大,尿素溶液流量波动大,且电加热器自动控制延时较长,使得热解炉出口温度经常性低于350℃,尤其#1机组2015年2月份以前电加热器内部大量加热棒损坏,使得热解炉出口温度长期在325℃左右工作,造成热解炉内部结晶。

c.喷枪无定期切换。喷枪长周期的运行,流量随负荷波动,且尿素溶液、雾化压缩空气中或多或少的存在杂质,使得喷枪雾化不良,造成结晶。且会对未工作的相邻喷枪喷头造成结晶,使得备用的喷枪雾化不良。

3)管理方面

春、秋、冬季由于机组负荷夜间负荷低(低于380MW),脱硝系统SCR反应器入口烟温低于305℃,脱硝系统退出运行。检修人员没有充分利用脱硝系统停运期间对脱硝系统进行检查,以确保热解炉设备内部无结晶。如:

a.喷枪无定期检查。

b.热解炉内部无定期检查。

c.电加热器无定期检查。

3、异常应对措施

根据以上对热解炉结晶的原因分析,采取一些改造、技术措施:

1)适当增加喷枪长度,确保尿素溶液流量大时尿素溶液喷射到热解炉内壁,防止热解炉内壁挂壁结晶(参考文献1)。

2)雾化用压缩空气管道上增加高精度空气过滤器。采用两组高精度空气过滤器,减小雾化压缩空气中的杂质,确保喷枪喷口不堵塞(图4)。

(图4 增加两组高精度空气过滤器)

3)除盐水泵改造。随着机组供热流量的增加,以及脱硝系统的冲洗水的增加,除盐水泵出力明显的不够,已经不能满足正常运行时的使用。更换大流量、高扬程的除盐水泵,并增加变频自动控制(原除盐水泵变频控制,但无自动控制,水压通过人工进行调整),控制除盐水压力在0.55MPa。

4)增加尿素喷枪自动投切功能。机组在加、减负荷过程,尤其是启停制粉系统时,SCR入口NOx突增,喷枪尿素溶液流量增加,会造成单只喷枪流量>100L/H,造成热解炉内壁结晶的可能。增加增加尿素喷枪自动投切功能,保证喷枪流量不大于100L/H。

5)优化电加热器自动控制,保证热解炉出口温度稳定。由于热解炉空间大,热惯性大,电加热器功率的加减,热解炉出口温度延时非常大,且尿素溶液流量波动较大,使得热解炉出口温度波动大。增加尿素溶液流量变化值做为电加热器自动控制的前馈信号,使得电加热器提前进行调整(图5),并根据现场热解炉的特性,优化PID控制器各系数,保证热解炉出口温度的稳定性。另根据资料(参考文献2),将原来热解炉出口温度设定值350℃提至365—375℃,以确保尿素溶液在热解炉内完全分解。

(图5 优化后的电加热器控制原理图)

6)制定尿素喷枪定期切换制度。定期对喷枪进行切换,保证备用喷枪不结晶,也通过冲洗水对运行的喷枪进行冲洗。

7)检修定期对热解炉进行检查。利用春、秋、冬季夜间负荷低时,脱硝系统停运的情况下,进行热解炉内部、喷枪及电加热器检查,控制结晶在初始状态,保证脱硝系统的长周期运行。

4、效果评价

1)保证热解炉内壁不挂壁结晶。通过适当增加喷枪的长度,避免了尿素溶液喷射到热解炉内壁,防止热解炉内壁挂壁结晶。

2)采用两组高精度空气过滤器,减小雾化压缩空气中的杂质,确保喷枪喷口不堵塞。

3)保证冲洗水压力,确保了尿素喷枪退出时,充分冲洗,防止喷枪的结晶堵塞。

4)增加尿素喷枪自动投切功能,避免了单只喷枪流量过大,造成尿素溶液未完全分解的结晶可能。

5)保证热解炉出口温度的稳定性,保证了尿素溶液在热解炉内完全分解,减小了亚氰酸的生成,防止了尿素溶液的结晶。

6)定期对喷枪进行切换,保证备用喷枪不结晶,也通过冲洗水对运行的喷枪进行冲洗。

7)利用春、秋、冬季夜间负荷低时,脱硝系统停运的情况下,进行热解炉内部、喷枪及电加热器检查,控制结晶在初始状态,保证脱硝系统的长周期运行。

通过以上措施,保证了尿素溶液在热解炉内不发生或少发生结晶现象,保证了热一次风在热解炉内正常流场,尿素溶液能充分分解,并通过检修定期检查,消除了结晶加剧恶化,将结晶控制在初始状态,保证了热解炉的稳定运行。

参考文献:

1、《电厂SCR热解炉尿素结晶的分析与对策》

城市建设理论研究(电子版)

大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 姜海峰

2、《锅炉烟气脱硝尿素热解系统沉积物解剖分析及治理》

全国火电300MW级能效对标及竞赛第四十一届年会论文集

化学环保北京京能热电股份有限公司 刘成武 刘政修

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