SCR反应器进出口O2突变引起的弊端及改进措施

1、异常描述

2015年04月26日 02:04 #2机组负荷480MW,脱硝SCR反应器B侧入口O2由2.9%突升至18.4%,各尿素喷枪自动跳,总尿素溶液量由326.9L/H突增至443.1L/H,SCR热解炉出口温度由366℃下降至345℃(图1 #2炉脱硝系统入口O2突变时各参数变化趋势)。

(图1 #2炉脱硝系统入口O2突变时各参数变化趋势)

(图中脱硝入口O2突变后,尿素溶液流量从326L/H增加至443L/H;

热解炉出口温度从363℃下降至345℃

2、原因分析及弊端

为防止氧量分析仪取样管堵塞,脱硝系统正常运行中会自动对氧量分析仪取样管不定期进行吹扫,由于空气中O2含量为21%,因此在吹扫过程中O2会跳变至20%左右(正常运行时为3%左右)。

一、总尿素溶液量异常突升原因:尿素溶液PID自动控制系统为变参数调节,其PI参数引入SCR反应器入口折氧NOx浓度作为前馈信号,当入口折氧NOx浓度升高时,尿素溶液总流量指令升高,各喷枪调节阀自动开大,以提前响应入口折氧NOx浓度的变化来提高调节品质;同时,其PI参数由设定的脱硝效率与实际效率的偏差作为反馈信号,当脱硝实际效率低于设定效率时,则尿素溶液总流量指令升高,各喷枪调节阀自动开大,反之,各喷枪调节阀自动减小。

NOx折氧后浓度M计算公式:

其中a:实测NOx浓度;

b:实测氧量;

(一)当SCR反应器入口O2跳变时,SCR反应器入口折氧NOx浓度为:

跳变前M=247.3*(21-6)/(21-2.9)=204.9 mg/Nm3

跳变后M=115.8*(21-6)/(21-18.4)=668.1 mg/Nm3

由以上计算可知,当SCR反应器入口O2跳变时,在NOx实际浓度不变的情况下,NOx折氧后浓度急剧增大,以此作为总尿素溶液量前馈信号,通过尿素溶液PID自动控制系统,尿素溶液总流量指令突升,并通过各喷枪调节阀迅速开大来实现,虽然各调节阀开度指令已达到对应流量下的指令值,但由于各喷枪调门实际开关比较缓慢,实际流量与给定流量偏差过大,延迟3秒左右后,各喷枪调节阀由自动跳为手动,但其指令仍为对应流量下的指令值,大约10秒后,各喷枪实际流量上升甚至超过指令值(见图2 入口O2突变引起流量变化的分析图)。

经计算,总尿素溶液量瞬间增加443.1-326.9=116.2L/H。

(图2 入口O2突变引起流量变化方框图)

(二)同理,当SCR反应器出口O2跳变时,SCR反应器出口折氧NOx浓度将急剧增大,

单侧脱硝效率:

其中A:单侧反应器入口NOx折氧后浓度;

B:单侧反应器出口NOx折氧后浓度;

由上述公式可知,在入口NOx折氧浓度及出口NOx实际浓度不变的情况下,当其出口NOx折氧浓度增大时,该侧脱硝效率将急剧下降,则总效率相应下降,作为总尿素溶液量调节的反馈信号,当其低于设定效率时,则尿素溶液总流量指令升高,各喷枪调节阀自动开大(见图3 出口O2突变引起流量变化的分析图)。

(图3 出口O2突变引起流量变化方框图)

二、危害:

(一)SCR热解炉出口温度迅速下降导致热解炉结晶。由于SCR反应器O2跳变导致尿素总溶液量急剧增加,且电加热器自动控制延时较长,使得热解炉出口温度低于350℃,研究表明当热解炉尾部出口温度低于350℃时,热解炉内部尿素溶液分解反应没有充分完成,存在大量的亚氰酸的结晶体。此外,尿素溶液流量波动大,使得经常性的单只喷枪流量>100L/H,可能会造成喷射的尿素溶液与热一次风不能充分混合分解,造成底部或热解炉内壁结晶。

(二)堵塞SCR催化剂及预热器。SCR正常运行时氨的逃逸率≤3ppm,当总尿素溶液量超过其对应效率下正常的溶液量时,会造成氨注入过量,过量的氨未与NOx完全反应,必然会与烟气一道逃逸出SCR反应器,造成氨逃逸过大。

氨气逃逸出来,将产生副反应:

硫酸铵在高温下400多度是固体粉末态,可能堵塞SCR催化剂、覆盖空气预热器降低效率;而硫酸氢铵在200多度下呈液态,具有强腐蚀性,将破坏SCR催化剂并反应结块,还可能腐蚀影响下游设备。如空预器污损、效率下降、漏风率增大等。过量氨还影响后续脱硫(FGD处)效率,增加飞灰中NH3化合物,改变飞灰品质。

(三)浪费尿素溶液。分析历史曲线并进行统计,脱硝系统氧量分析仪取样管平均每天吹扫6─8次,即每天共计6─8次氧量跳变,平均每次总尿素溶液量均超过正常值10分钟左右,浪费18L尿素溶液,经计算平均每天2台机组共浪费220L左右尿素溶液。

3、异常应对措施

通过原因分析可以看出SCR反应器进、出口O2跳变时引起NOx折氧后浓度突然增加,使得尿素溶液指令增加,造成一系列问题的发生,为避免进、出口O2跳变尿素溶液指令增加,经过分析,可以采取以下任意一种方法避免问题的发生。

方法一、当SCR进、出口O2跳变(跳变值大于正常值至少2倍)且SCR进出口实际NOx浓度不变时,联锁各喷枪流量调节阀由自动跳为手动控制,避免各喷枪流量自动加大,同时发 警,提醒运行人员判断O2跳变及各喷枪流量调节阀由自动跳为手动的原因,如果因氧量分析仪取样管吹扫造成,则加强监视,当氧量分析仪取样管吹扫完成,氧量恢复正常后及时将各喷枪流量调节阀投入自动;如果因氧量分析仪取样管堵塞造成,则及时联系热控人员进行吹扫。

方法二、经过查阅、分析历史曲线可知,在脱硝系统正常运行的情况下,每次SCR反应器入、出口氧量跳变时,虽然其折氧NOx浓度迅速增大,但其无论入口还是出口的实际NOx浓度基本保持不变,既然如此,尿素溶液PID自动控制系统的前馈信号可采用SCR反应器入口实际NOx浓度信号来代替折氧NOx浓度信号;其反馈信号可采用以实际NOx浓度所计算出来的效率来代替以折氧NOx浓度计算出来的效率,可从根本上解决由于SCR反应器入、出口氧量突变造成的尿素溶液流量突升的现象。

4、效果评价

通过采用以上任意一种方法,均可解决由于SCR反应器入、出口氧量突变造成的尿素溶液流量突升的现象。

1、避免尿素溶液浪费,降低脱硝运行成本。经请教热控人员及调阅历史曲线查询统计,#2炉脱硝系统氧量分析仪取样管平均吹扫6─8次/天,即每天共计6─8次氧量跳变,平均每次总尿素溶液量均超过正常值10分钟、多浪费18L。及时控制总尿素溶液量后,每天可节约110L左右的尿素溶液。

2、防止脱硝热解炉结晶。研究表明当热解炉尾部出口温度低于350℃时,热解炉内部尿素溶液分解反应没有充分完成,存在大量的亚氰酸的结晶体。在SCR反应器出、入口O2跳变时,各喷枪自动调节阀自动跳为手动,防止尿素溶液流量波动大,从而防止热解炉出口温度低于350℃。

3、降低氨逃逸率。在SCR反应器进口NOx实际含量不变的情况下,避免因氧量跳变造成尿素溶液量不正常的增加,保证注入的氨与NOx接近完全反应,降低氨逃逸率,减少对空预器腐蚀,增加催化剂寿命。

以上分析为个人观点,如有不正确的地方,请指正。

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