东狮888脱硫催化剂在天然气脱硫中的应用

重庆东溪气田脱硫厂是一个天然气脱硫净化厂,脱硫系统设计能力为40万km3/d,但实际处理天然气气量为40~65km3/d,入口硫化氢为6~10g/m3。现采用三级脱硫(一般开两级,共用两个再生槽,一个循环槽)。原采用以TSC+栲胶、钒为脱硫催化剂,Na2CO3为碱源的催化氧化工艺,空气采用自吸式喷射再生工艺。但该种脱硫方法在实际生产运行过程中逐渐暴露出一些问题,如运行费用高,副盐生成率高,塔阴力大,再生效果不好等。为了更好地解决这些问题,降低生产成本,进一步提高脱硫效率。通过考查,决定于06年6月改用东狮公司的888脱硫催化剂进行脱硫。

1. 工艺流程

  1.1、气体流程

总管来的天燃气→分离器→焦碳过滤器→1#脱硫塔→2#脱硫塔→3#脱硫塔→分离器→1#过滤器→2#过滤器→回总管道

  1.2、液体流程

1.3、主要的设备情况

脱硫塔

A

ф1000×22700 1台

填料:5.4+5.4 m ф50海尔环

B

ф1000×22700 1台

C

ф1000×22400 1台

循环槽

ф2800 ×3000 V=18m3 1台

卧式分离器

ф500×3099 1台

循环泵

H=125m Q=25m3/h 3台

再生槽

ф1800×ф2400×9640 2台 共四支喷射器用一支(三支吸空气)

泡末槽

ф1800×300 V=7m3

2 、使用TSC+栲胶、矾脱硫催化剂运行时存在的问题

2.1 、催化剂运行费用高

  每天加入:TSC 750g,单价280元/ kg;栲胶15kg,单价约10元/ kg;钒3 kg,单价230元/ kg (05年底购买价);合计1050元。

2.2 、 副盐生成率高,塔阻力高

  再生槽底部,循环槽内沉积有大量有副盐结晶、结垢附着在器壁上,严重影响了溶液的质量。另外在停车检修扒塔清理填料时,经观查和分析,其堵塞物主要为盐类结晶。

2.3 再生效果差

  再生槽内经常几天都无硫泡沫产生,悬浮S、富盐等结晶物严重超标使溶液处于浑浊状态,严重影响溶液质量和吸收效果。

3 、改用888脱硫催化剂使用后的运行情况

  自2006年6月按888使用方案投加888后,经过一段时间的运转实验,取得了明显的技术经济效益,天燃气进口在6~6.5g/Nm3之间,出口均在20mg以下。同时再生槽内再生情况明显好转。实验第三天便有大量的硫泡沫溢出,具体运行情况及运行费用对比详见下表:

注:(1)、以上均采用平均值,(由于井口出气不是很稳定,气量始终处于一个超限值)。
  (2)、通过优化操作,888用量还可进一步降低。


4、天燃气脱硫中注意的几个问题

4.1、 受井口影响天然气的流量以及入口H2S不是很稳定,常有波动。应多注意观察进出口H2S的变化,及时调整总碱度,再生泡沫的分离,保持溢流,加强硫回收,使整个系统处于一个稳定良性的循环过程。

4.2、 加强天然气进系统前除油、除碳的预净化工作。天然气中夹杂的油气以及高压下产生的炭黑是无法避免的,它们的存在对溶液的质量,硫泡沫的浮选、分离及系统的正常运行的影响都是很大的。这些油气进入溶液中呈雾滴状与溶液中的硫连在一起,使硫的浮选发生困难,且有消泡作用。同时这些油气使填科形成疏水性膜严重影响吸收效果,当这些油气在系统中累积到一定浓度时,可将吸收剂和催化剂包裹起来,无法参与反应。
另外炭黑的存在除了影响溶液的颜色外,还易在溶液中循环粘在填料上,造成塔阻力的上升等严重后果,因此气体的预净化非常重要

4.3、 应适当的提高再生槽液位,保持硫泡沫的连续溢流,这样做的目的有两个:

  1、降低溶液的湿度。有些厂由于受条件限制没有洗气冷却设备,而脱硫液的温度控制又是脱硫生产中的一个重要指标,一般要求在35~42℃,由于地区因素不同,南方地区夏天一般都会超过这个温度。如果温度过高会使副反应急剧上升,溶液中溶解氧气的能力下降,不利于催化剂的吸氧再生。造成催化剂的利用率低,耗量大。这样溢流出的硫泡沫经沉淀池过滤后的清液回收可适当的降低溶液温度。

  2、另外连续溢流可以将一部分炭黑、副盐和油气带出来对稳定生产,提高溶液质量是很有好处的。

4.4、未经过脱硫处理的天然气成份复杂,入口有机硫和无机硫含量不稳定,经常有波动,这就需要在天然气脱硫过程中需要一个高活性,适用范围比较广的催化剂。而888脱硫催化剂是以三核酞箐钴磺酸氨金属有机化合物为主体的催化剂,其特殊的化学结构就决定了它具有极强的吸氧载氧能力。在脱硫过程中不断的释放出具有强活性的原子氧,能迅速将系统中的硫化氢氧化成单质硫,从而大大的提高脱硫效率。而且再生浮选出来的硫结晶颗粒大,易分离回收,使用溶液粘度降低,悬浮硫下降,有利于提升循环液质量,并逐步形成良性循环,推动脱硫反应快速进行,降低副盐;同时在脱硫过程中能产生多硫化物,可将系统中附着硫、沉积硫活化溶泻出来,不堵塔。另外具有工作硫容高,脱有机硫的特点。888在此厂运行也说明了这点。

  但是应该注意的是888作为催化剂只是整个脱硫整体中的一部分,要想做到经济、安全、稳定运行,还需良好工艺、设备以及操作管理与之相匹配。

长春东狮科技(集团)有限责任公司为您提供888脱硫催化剂、高硫容脱硫催化剂、沼气、焦炉气等气体脱硫催化剂高炉煤气脱硫技术、各类脱硫设备等

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