888脱硫催化剂应用情况总结

1 概 述

我公司是一家年产合成氨120kt,尿素200kt的中型氮肥企业。采用固定层间歇制气,半水煤气脱硫原采用栲胶法脱硫,即碱性栲胶水溶液中配以析硫催化剂V2O5来脱除半水煤气中硫化氢。此种方法最适宜那些用含挥发分低、焦油含量低的原料制取的煤气中硫化氢的脱除。工艺流程如图1所示。

图1 半水煤气脱硫工艺流程

过去我公司原料主要以焦炭为主制取半水煤气,由于焦炭中挥发分含量、焦油含量低,虽有时脱硫塔人口半水煤气中硫化氢含量高达5~6g/m3,脱硫塔出口半水煤气中硫化氢含量依然能保持在50mg/m3以下。然而由于近几年原料市场供应紧张,优质焦炭价格猛涨,为降低合成氨成本,提高产品竞争力,我公司不得不转变原料途径,改以无烟块煤为主要原料来生产合成氨原料气。但优质无烟块煤依然价高、短缺,有时不得不烧一些高硫煤、小粒煤及煤球等劣质原料。致使我公司原料纷繁复杂,优劣参差不齐,原料中挥发分、焦油含量、硫含量等变化大,从而影响脱硫系统正常操作,脱硫效果不佳。主要表现在以下几个方面:(1)脱硫塔出口半水煤气中硫化氢含量高,有时脱硫塔人口半水煤气中硫化氢含量仅2g/m3左右,而脱硫塔出口硫化氢含量依然超标(>50mg/m3),有时甚至高达200mg/m3以上,致使合成氨系统不得不减量生产。(2)贫液中悬浮硫含量高,致使塔阻力上升,不得不停塔清理。(3)化工原材料消耗高,有时一天补加纯碱在3 t以上。面对如此严峻形势,为寻找解决办法,寻找能够适应复杂原料状况的脱硫剂,我公司经过多方考察,反复论证,最终决定采用长春东狮科贸实业有限公司生产的888脱硫剂。

2 888脱硫剂性能特点

(1)应用范围广,可用于合成氨、合成甲醇和羰基合成醋酐的原料气、变换气等各种煤气的脱硫;可适用于常压和加压系统的脱硫。

(2)对被处理气体中H2S含量的高低适应性强。

(3)H2S与CO2同时存在时,对H2S的选择性吸收好。

(4)能脱除有机硫,有机硫的脱除率一般为50%~80%。

(5)脱硫液自清理能力强,有洗塔作用,能降低塔阻力。

(6)贫液中悬浮硫含量低,溶液清澈透明,不积硫,不堵塔。

(7)再生时浮选的硫磺颗粒大,便于分离回收。

(8)副反应生产率低,化工材料消耗低,硫回收率高,副产硫磺颜色正、质量好。

(9)888脱硫剂预活化简单,时间短,使用方便。

(10)兼容性好,既可单独使用,又可与其他催化剂配合使用。当老系统改用888脱硫剂时,只需停用旧脱硫剂,加入888脱硫剂即可。过渡期间,保持稳定运行,不需排放旧脱硫液,可节省费用,减少对环境的污染。

(11)催化剂用量少,消耗低,运行经济。

3 我公司脱硫系统主要设备及规格

脱硫塔:ф5200mm,H=32680mm,内装三层聚丙烯阶梯环填料,规格为76x38x2,每层5m。

贫富液槽:ф7000mm,H=8000mm。

喷射再生槽:ф6000 mm/7200 mm,H=7700mm。

脱硫泵:型号14SH-9B,Q=1080 m3/h,H=55m,共三台,开二备一。

4脱硫系统主要工艺指标

脱硫溶液组分

总碱度:21.1~32.Og/L(O.4~0.6N);

pH值:8.5~9.5;

贫液电位:-220~-180mV;

溶液温度:40~50℃。

溶液循环量:800~1200m3/h。

5 888脱硫剂使用方法

(1)停加栲胶和V2O5,总碱度维持不变。

(2)初投量

由于888脱硫剂有清除沉积硫和附着硫的功能,若初投量大且快,大量沉积硫和附着硫被溶泻下来,硫泡沫显著增多,可能会造成泛塔和堵塞设备。根据厂家提供初投量指标及我公司脱硫系统溶液总量,经计算并结合厂家意见,决定前两天每天向溶液中加入888脱硫剂9kg,而后每天补加2kg(可根据塔人出口H2S含量高低适当调整,找出最佳值)。

(3)投入方法

准备两个制备槽交替使用,在溶液制备槽中加人软水,按每1 m3加888脱硫剂3 kg计量加入,同时吹入空气活化并搅拌3~4h,将活化好的催化剂分24h均匀加入贫液槽内。

(4)补充溶液

一般按每脱除1kgH2S补入888脱硫剂0.5~1.0g的量来补充。我们根据煤气量及脱硫塔入口煤气中含硫量,经初步计算决定每天补加量为2kg,同样溶于软水中进行活化、搅拌3~4h,将活化好的催化剂分24 h均匀加入贫液槽内。同时加强观察分析,及时测定各种数据,并根据脱硫塔出人口硫化氢含量的高低及时调整888脱硫剂的加入量。

6 888脱硫剂应用情况分析

为便于分析比较,选取使用栲胶脱硫与888脱硫工艺条件相似时的相关数据进行分析比较。

使用栲胶及使用888脱硫时的工艺条件、脱硫塔入出口H2S含量、溶液组分、化工材料消耗等相关数据如表l所示。

(1)脱硫成本分析

化工材料价格(按现行市场价 含税):纯碱1450.00元/t,栲胶11.5元/kg,V2O5130.0元/kg,888脱硫剂400.0元/kg。

表1 使用栲胶及使用888脱硫时的工艺条件及分析数据

由表1知,2005年6月份脱硫溶液组分平均值为:总碱度21.6g/L、pH 9.07、总钒0.64g/L、栲胶2.64g/L、电位-154mV。脱硫塔人口气体H2S平均含量为2222mg/m3,脱硫塔出口气体H2S平均含量为11.8mg/m3,脱硫效率99.47%。吨氨耗化工材料为:栲胶O.271 kg、V2O50.046kg。除去纯碱(纯碱消耗不计,888脱硫副反应少,正常情况下碱耗低于栲胶脱硫)吨氨脱硫剂成本为9.097元。

2006年5月份脱硫溶液组分平均值为:总碱度23.1g/L、pH 9.05、栲胶0.36g/L、电位—105 mV。脱硫塔人口气体H2S平均含量为2913mg/m3,脱硫塔出口气体H2S平均含量为28.8mg/m3,脱硫效率99.01%,与2005年6月份比较脱硫效率下降了0.46%。吨氨耗化工材料为:栲胶O.009 kg、888脱硫剂O.010 kg。除去纯碱(纯碱消耗不计,888脱硫副反应少,正常情况下碱耗低于栲胶脱硫)吨氨脱硫剂成本为4.135元。与2005年6月份比较吨氨降低脱硫剂成本4.962元。

(2)溶液中Na2S2O3及悬浮硫含量

使用栲胶脱硫时,2005年6月份溶液中Na2S2O3含量平均为89.99g/L、悬浮硫平均含量为2.41g/L。

使用888脱硫时,2006年5月份溶液中Na2S2O3含量平均为30.2g/L悬浮硫平均含量为0.75g/L。

2006年5月份与2005年6月份比较,溶液中悬浮硫含量平均值下降了1.66g/L,Na2S2O3含量平均值下降了59.79g/L,溶液中悬浮硫、Na2S2O3含量低有利于提高脱硫效率;副反应也降低,降低了化工原材料消牦;管道积硫挂壁减少了,减少了设备堵塞。

(3)其他

①从硫磺外观上看,用888脱硫剂取代栲胶、五氧化二钒脱硫,硫磺颜色正,质量好。

②从再生槽情况看,用888脱硫剂再生槽跑液现象有所好转,基本无冒液现象。

(4)效益分析

以年产合成氨120 kt计,改用888脱硫剂后,仅脱硫剂一项年可节省费用50万元以上,同时可减少对环境的污染,具有可观的经济效益和社会效益。

7 结 语

综上所述,用888脱硫剂脱硫无论从化工原材料消耗、脱硫成本、脱硫效率、硫磺质量上看,都明显优越于栲胶、五氧化二钒脱硫,此次选用888脱硫剂比较成功。但使用888脱硫剂喷射器喉管处易挂壁积硫,需待进一步解决。

长春东狮科技(集团)有限责任公司为您提供888脱硫催化剂、高硫容脱硫催化剂、沼气、焦炉气等气体脱硫催化剂高炉煤气脱硫技术、各类脱硫设备等

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