中频炉炉底吹氩精炼净化金属液的实际数据及方法技术

中频感应炉精炼技术,在冶炼合金钢、特殊要求钢时,可使中频感应炉由“化钢”转变为炼钢,使其质量指标达到目前的LF,VD,AOD精炼炉、真空脱气炉的质量水平,是适用于中小炉型冶炼及铸造企业提高质量,减少废品的一个重要途径,是一种投资少、见效快、成本低、质量高的生产工艺,是一种节能降耗的环保型生产工艺。本技术是根据不同的钢种、不同的要求、不同的气体通过中频感应炉精炼供气系统的控制气体流量,达到去除夹杂物及O、N、H含量,或特种要求所需脱碳及含氮钢时吸入氮气增氮。。

中频炉吹氩精炼的原理:感应炉底吹氩精炼过程是在钢液预脱氧完成,取样分析补加合金后,将高纯度氩气通过安装在炉底的气体扩散器导入钢液(只会透气不会渗漏钢液),当氩气通过气体扩散器,分散度较高,具有较大上升速度的气泡流。无数的气泡通过钢液将会把O、N、H及夹杂物带出钢液,从而达到精炼的作用。

钢液内部每个氩气泡就是一个小的“真空室”,在氩气气泡里不含O、N、H的气体,也就是说氩气泡里面的这些气体分压力等于零,当氩气泡穿过钢液时,呈溶解状态存在的O、N、H和非溶解状态存在的CO等均会自动的进入氩气泡内,非金属夹杂物被吸附在氩气泡表面,并随气泡的上升溢出,或到金属液表面,通过精炼剂打渣,从而达到脱气、去除非金属夹杂物的目的。

中频炉吹氩精炼后金属液的质量纯净度大大提高,精炼前后的夹杂物对比明显降低,气体含量大大减少,具体对比如下;

1.吹氩精炼去除铅(pb)的效果

钢种

吹Ar min

精炼前(%)

精炼后(%)

降低率(%)

40

45

0.0087

0.0016

80.4

AISI430

40

0.0300

0.008

78.2

2.吹氩精炼去氢(h)的效果

钢种

吹Ar min

(H)含量的变化/10-6

降低率(%)

精炼前(%)

精炼后(%)

40

55

12.0

2.8

75.9

AISI430

45

9.3

4.51

52.1

2GMN13

35

7.9

4.15

50.0

3. 夹杂物:

钢中非金属夹杂物显微评定方法GB10561-2005

项目

A

B

C

D

硫化物

氧化物

硅酸盐

球状氧化物

精炼前平均

1.8级

1.7级

1.5级

2.1级

精炼后平均

0.55级

0.64级

0.5级

0.67级

平均降低%

69

62

67

68

现实测标准完全满足技术要求:

4. 氢含量小于1.0PPM,满足模具钢要求≤2.5PPM,其他钢种≤3.0PPM

5. 氧含量小于0.005%

6. 对钢锭加工后,进行超声波检测均达到(GB/T133515-1991)二级标准

7. 对304等不锈钢精炼与不锈钢的机械性能对比:(GB/T328-2002)

1) 拉升强度:精炼钢前的549.53Mpa,精炼后606.82Mpa,提高57.29Mpa

2) 屈服强度:精炼钢前的270Mpa,精炼后339.52Mpa,提高69.52Mpa

3) 最大力:精炼钢前的38.46Mpa,精炼后49.10Mpa,提高10.64Mpa

本技术适用与感应炉和工频炉。吨座为0.5T-20T炉体。

适用于:

1)碱性MgO砂炉衬

2)弱碱性MgO+AI2O3炉衬

3)中性刚玉AI2O3炉衬

4)偏酸性中性AI2O3+SiO2炉衬

本技术不会增加冶炼时间,因为精炼是在金属熔化过程中进行精炼,因而不会延长冶炼时间,也不会增加电耗。

因金属液经过精炼,使金属制品质量明显提高。而成本有所增加,每吨金属制品同步增加10.8元。但金属制品质量的提高、废品的减少、炉衬使用次数增加、总的来讲成本还是降低的。

五吨中频感应炉炉底吹氩精炼总结

一、2020年8月12日采用湘潭和鑫盛吹氩专用中性干打料打制,同天下午6点烤炉,第二天上午8点取样,前两炉按工艺没有吹氩精炼,第三炉按工艺开始吹氩精炼。

二、至8月21日以生产21炉,取其中有代表的三炉钢锭。炉号110483,钢种42CrMo做吹氩前、吹氩后、成品取样进行对比夹杂物含量。对比结果见下表,通过对比硫化物、氧化铝、硅酸盐、球状氧化物,夹杂物明显减少,能达到预期效果,其中化学成分见下表。

三、吹氩精炼时间为40-55分钟,压力为0.5Mpa。优质钢为40分钟,特殊要求及特殊用途为55分钟,平均三炉钢使用一瓶氩气,成本为15元/吨钢。

四、吹氩后熔炼时间能缩短,炉底吹氩能加速金属液的搅拌,均衡炉内温度,促进合金反应,同以前未采用吹氩精炼比较,能节约冶炼时间。

五、炉衬寿命有明显提高,现在正炼48炉,炉体情况无明显变化,未进行修补,以往未吹氩工况已修补一次,此炉预计可达到100-120炉次以上,比未吹氩精炼提高20炉次以上。

甲公司精炼前后金相分析夹杂物数据对比(2020年8月)

炉号

钢种

取样时间

A

硫化物

B

氧化铝

C

硅酸盐

D

球状氧化物

110427

30Cr1Mo1v

精炼前

2.5级

2.5级

1.4级

2.5级

精炼后

0.5级

0.3级

0.0级

1.5级

110480

42CrMo

精炼前

2.5级

2.5级

1.9级

2.5级

精炼后

0.5级

0.5级

1.0级

0.5级

110483

42CrMo

精炼前

2.0级

1.5级

1.9级

2.5级

精炼后

1.0级

0.5级

1.0级

0.5级

110490

42CrMo

精炼前

1.5级

1.4级

1.8级

2.0级

精炼后

0.5级

0.5级

0.5级

0.5级

110496

42CrMo

精炼前

1.5级

1.0级

1.5级

1.5级

精炼后

0.5级

0.7级

0.5级

0.5级

110544

III3

精炼前

0.7级

1.0级

0.5级

1.2级

精炼后

0.5级

1.0级

0.5级

0.5级

110521

304

精炼前

2.0级

2.5级

2.0级

2.5级

精炼后

0.5级

1.0级

0.5级

0.5级

110524

9Cr2Mo

精炼前

2.2级

1.5级

2.0级

2.5级

精炼后

0.5级

0.6级

0.9级

1.0级

110541

Cr12

精炼前

1.0级

1.3级

0.5级

1.5级

精炼后

0.5级

1.0级

0.0级

0.5级

110533

42CrMo

精炼前

精炼后

0.6级

0.5级

0.5级

0.7级

110519

35Cr24Ni7si2NRe

精炼前

精炼后

0.5级

0.5级

0.0级

0.7级

11533

GCr15

精炼前

0.8级

1.0级

0.5级

1.0级

精炼后

0.5级

0.65级

0.0级

0.5级

110661

Cr13

精炼前

0.7级

0.8级

0.7级

1.0级

精炼后

0.5级

0.5级

0.6级

0.5级

110652

III3

精炼前

0.5级

0.6级

0.8级

1.0级

精炼后

0.5级

0.4级

0.6级

0.5级

110563

P91

精炼前

0.7级

0.6级

0.5级

1.0级

精炼后

0.5级

0.5级

0.5级

0.5级

精炼前后夹杂物对比

降低%

44%

44%

36%

56%

乙公司抽样精炼钢锭金相分析夹杂物(2021年2月8日)

钢种

精炼后取样

A

硫化物

B

氧化铝

C

硅酸盐

D

球状氧化物

35Cr2Mo

2.5级

2.5级

1.7级

2.5级

42Cr2Mo

1.5级

1.3级

1.5级

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