江苏某造纸厂地处太湖流域,采用废纸为原料,年产5万t牛皮箱纸和高强度瓦楞原纸。日排废水1.2万t。原废水pH为5.5~7,CODCr为1000~2000mg/L,SS为1000~1700mg/L。原废水处理工艺为初沉法,废水经一套格栅→斜筛→平流式沉淀池处理后外排至京杭运河。由于该工艺只是去除了大量的SS和部分CODCr,达不到GB3544—92《造纸工业水污染物排放标准》中二级标准。对此,采用浅层气浮工艺,较好地解决了这一问题。
1处理工艺
1.1原处理工艺存在的问题
该厂以废纸为原料,废水中杂质多,组分较复杂。据监测,该厂废水中可溶性CODCr值为350~450mg/L,用单一初沉池难以去除。针对上述问题,新工艺采用浅层气浮系统,不仅使处理后的废水达到排放要求,pH为6~9,CODCr≤200mg/L,SS≤250mg/L,BOD5≤80mg/L,而且每天回收5~6t纸浆,处理后的废水能回用90%,同时降低了运行费。
浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”😉,浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60min减至3min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种的废水处理装置。图2表示了该原理。原水从图中的整流区被放入浮选区的气浮槽时,整流区自身以原水的出流速度并与其相反的方向周转,此时,就创造了水流速为零的零流速状态。
浅层气浮工艺的特点
(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
2处理效果
2.1监测结果
1998年12月8日江苏省环境监测中心站对该污水处理工程进行了24h连续监测(监测频率为每1.5h一次,共测16次),监测结果如表1所示(吨纸排水量为64m3)。
表1污水处理工程达标排放验收监测数据汇总
mg·L-1
项目 | 设施进口 | 设施出口 | 平均处理效率/% | 标准值 | 超标率/% | ||
结果范围 | 均值 | 结果范围 | 均值 | ||||
pH | — | — | 7.30~7.58 | — | — | 6~9 | 0 |
CODCr | 1180~2070 | 1648 | 162~201 | 180 | 89.1 | 200 | 17 |
BOD5 | — | 0 | 58.0~81.0 | 69 | — | 80 | 20 |
SS | 955~1750 | 1220 | 2~20 | 8 | 99.3 | 250 | 0 |
由表l可知,处理后的排放废水中pH、SS符合GB3544—92《造纸工业水污染排放标准》二级标准,CODCr、BOD5各有一次略为超标,但均值不超标。
2.2溶解性CODCr、BOD5去除率分析
该厂曾委托某大学进行了溶解性CODCr、BOD5去除率监测分析(每小时取一次样,共取四次,再混合).结果如下:
进水混合样:CODCr1270mg/L;BOD5376mg/L;SS1300mg/L;溶解性CODCr244mg/L;溶解性BOD5120mg/L。
处理后出水:CODCr167mg/L;BOD568m8/L;SS14mg/L。
若将处理出水CODCr、BOD5看成全为溶解性CODCr、BOD5,则溶解性CODCr、BOD5去除率分别为31.6%、43.3%。
2.3不加絮凝剂和助凝剂的浅层气浮处理效果
该厂技术人员曾进行了不加药剂的浅层气浮处理废水试验(每隔1h采一次样,共16次),试验结果如表2。
表2不加药剂的处理效果mg·L-1
项目 | 设施进口 | 设施出口 | 平均处理效率/% | ||
结果范围 | 均值 | 结果范围 | 均值 | ||
SS | 1260~2100 | 1589.7 | 120~220 | 163 | 89.95 |
CODCr | 1175~2119 | 1595.2 | 316~644 | 473.0 | 70.5 |
从表2中可看出,采用浅辰气浮装置不加药剂处理造纸废水时,SS去除率在89%以上,CODCr去除率达70%。
2.4工艺流程特点
(1)采用格栅、斜 过滤加浅层气浮处理造纸废水,流程连续性强、操作管理简单。
(2)经斜 过滤可回收大量纸浆,每天约5~6t。
(3)选用气浮设备作为主体设备,一般情况下气浮达标排放。对溶解性CODCr、BOD5有一定的去除效率;在不加药剂的情况下对SS、CODCr也有较高的去除率。
(4)浅层气浮装置操作弹性大抗冲击力强,出水稳定并且能达到90%回用率。
3主要技术经济指标及效益分析
(1)本工程占地面积为400m2,每天处理1m3废水占地仅为0.03m2。
(2)污水处理工程总投资350万元,其中浅层气浮装置262万元,土建70万元,配套安装费用18万元。
(3)本工程吨废水处理成本为0.60元。其中、药剂费0.365元/m3水,电费0.130元/m3水。
(4)本工程运行后,每天处理废水l~2万t.可削减SS10~14t/d、削减CODCr10~15t/d,处理出水可回用90%,节约了宝贵的水资源。以每吨清水0.50元计,每天可收益5400元,另外、每天回收纸浆6t,以每吨纸浆700元计,收益4200元,共计每天收益9600元,即每处理1t废水可创效益0.80元,扣除单位废水处理成本0.60元,实际上每处理1t废水可获效益0.20元,即每天2400元。经济效益、环境效益明显。
4结论
(1)经格栅—斜 过滤—浅层气浮工艺处理后的废水回用率达90%,每天还能回收5~6t纸浆,每天少排放SS10~14t、CODCr10~15t,经济效益与环境效益明显。
(2)本工艺具有投资省、占地少、运行费用低、操作方便、性能稳定等特点,可在同类型企业中推广应用。
(3)由于吨水处理成本中药剂费占了60.8%,因此药剂品种和用量可进一步试验优化。
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