二氧化氯发生器技术上取得突破性进展

二氧化氯发生器技术上取得突破性进展

(1) 突破了传统的思维观念,以往大家都认为二氧化率气相浓度在10%以上,就可能发生爆炸,所以二氧化氯发生器必须采用负压反应。将反应产生的二氧化氯及时抽 吸溶于射流水中,以保证安全(但这种负压式发生器也会因突然停电、停水,使射流抽吸停止,而引起反应器爆炸)。当然负压式发生器是无法完成向带压系统、高 位水池直接投药的。在国外负压式发生器已使用几十年,一直没有人去试图改变负压反应工艺。首正首正大学以及科技人员在解决二氧化氯发生器向带压管 投加二氧化氯难题过程中,研究试验了多个工艺方案。即用负压式二氧化氯发生器发生二氧化氯,再配置其它投加设备,将二氧化氯加入带压管 ,都存在难于解 决的耐腐蚀,流量一致,防泄漏等一系列问题,没有实际使用可靠性。只有目前的计量泵输送原料,正压反应带压直接加注工艺方案zui简便。按该思路进行,首先要 解决的就是正压反应的可行性,经过大量的理论研究和实验,了解了二氧化氯可能发生爆炸的原因、条件,采用防止气体二氧化氯聚集技术,终于使正压下二氧化氯 反应的安全性问题得以解决。

(2) 有效解决了在正压、高酸度、高二氧化氯浓度条件下使用材料的耐腐问题。在负压条件下二氧化氯发生器未突出的材料耐腐问题,在正压条件下,显得特别突出。负 压发生器用的PVC反应器、投加管和一些橡胶密封圈,在正压条件下使用寿命非常短,(压力越大,寿命越短)。PVC因腐蚀溶胀变软,密封圈老化变硬,造成 发生器使用故障频繁。经一系列技术攻关。采用钛基镀钽材料反应器,采用耐腐材料投加管和密封圈,有效地解决了使用材料的耐腐问题,使得正压式二氧 化氯发生器能够长期、连续运行而故障率非常低,真正具有实际使用可靠性。

(3) 开发配置控制功能,使正压式二氧化氯发生器的设备档次得到提升,在正压式二氧化氯发生器基础上,完成了许多设备深度开发,增加了控制功能。

其一,开发出原料缺料、计量泵断流 警、自动停机功能,在缺少原料或计量泵不能正常供料情况下,首先 警,并自动停机,避免原料影响发生器正常运行;其二,开发出发生器与自来水供水泵或污水 提升泵的连动功能,使发生器做到在需要加药时能自动开(或停)机,自动加药;其三,开发出流量在线检测控制,余氯在线检测控制,远传计算机*控制功能, 通过检测水流量或余氯变化,及时控制计量泵调整加药量,实现对流量变化或水质可能出现变化的水质连续、稳定,定比投加消毒剂,并可以将信号远传,实现远程 控制。

以上正压式二氧化氯发生器控制功能的工发、使用,提升了发生器的档次。

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