UASB处理酒精废水生产运行研究

 

UASB处理酒精废水生产运行研究

杜兵 齐文钰 申立贤 杨瑞宗

A Fu11-scale Thermophilic UASB Process for Treatment of Alcohol Wastewater

DU Bing QI Wen-yu SHEN Li-xian
(Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection ,Beijing 100037)YANG Rui-zong
(Shandong Jingzhi Wine Factory,Shandong Anqiu 262119)

  Abstract:The start-up performance and granular sludge formation of a 2700m3 thermophilic full-scale UASB reactor for treating alcohol wastewater were described in this paper.Under steady condition and influent SS of 10000mg/L,the volumetric COD loading could reach 7~12 kgCOD/(m3.d) with HRT of 2~5 days and COD removal rate over 90%。
  Key words:UASBreactor; thermophilic anaerobic fermentation; alcohol wastewater; granular sludge

表1 山东景芝酒厂高浓度废水水质

 

项目

流量(m3/d)

水温(℃)

pH

BOD5(mg/L)

COD(mg/L)

SS(mg/L)

酒精废水
池底水
淀粉水
平均值

400
40
750
1190

常温
常温
常温

4~4.5
4~4.5
6~7
6

15000
60000
8000
12100

38000
80000
15000
24900

18000
7000
6000
10000

 

 

2 废水处理工艺
  景芝酒厂的废水处理分两个部分:高浓度有机废水的厌氧处理和低浓度废水的好氧、物化处理。工艺流程见图1。厌氧采用UASB工艺。UASB系统每日处理的水量为1040~1340m3,每日处理有机物为COD30t,SS12t。厌氧段要求COD去除率达到85%以上,以便与后续的好氧处理相衔接,使出水达到排放标准。

 

图1 废水处理工艺流程

  关于处理工艺的几点说明:
  (1)酒精废水中含有大量的悬浮物。采用醪液过滤池分离,分离时间一般为5~7天,分离后水量减至75%,悬浮物含量减少约50%。分离出的固形物用作饲料。
  (2)分离后的废水温度迅速下降。为了适应夏季温度和提高消化效率,采用高温发酵。冬天在调节池中设有蒸汽加热。
  (3)废水虽然pH较低,但在初期运转时考虑适当回流,可以平衡酸碱度的要求,污泥成熟后,系统具备足够的缓冲能力,则不需回流。
  (4)UASB共分10个单元,其总容积为3950m3,有效容积2700m3。
  (5)UASB产生的沼气,含硫量低,无需脱硫,直接送入锅炉中燃烧。
  (6)UASB的出水BOD含量很低,一般为600~900mg/L,BOD/COD小于0.2。为了达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的要求(COD小于100mg/L),将全厂的生活污水(约3800m3/d)与厌氧出水混合后进行好氧和物化处理。

表2 UASB反应器负荷提高阶段运行结果(平均值)

 

 

 

3.3 满负荷运转期
  自1997年5月后,全厂的废水均进入污水处理站处理,特别是池底水的投入,不仅提高了负荷,而且大大提高了产气量,COD去除率仍维持不变(90%以上)。随着水质的波动,有机负荷总是稳定在8 kgCOD/(m3.d)以上。1999年4月在池底部出现颗粒污泥,随后污泥颗粒化的速度越来越快,目前已大量积累,污泥的沉淀性和稳定性进一步改善,出水悬浮物浓度进一步降低。UASB装置运行更加稳定。

4 讨论
4.1 反应器的稳定性
  UASB反应器具有较高的缓冲能力,总碱度在2200~2900mg/L,因此能承受较高的冲击负荷,调试运行期间曾有过3次冲击负荷,*高12kgCOD/(m3.d),但对反应器并未形成明显影响,挥发酸基本稳定或略有升高。
4.2 污泥颗粒化
  由于设计时对进水系统和池底反射锥作了特殊处理,同时性能优异的三相分离器确保了大量污泥的选择性截留,反应器的合理结构为颗粒污泥的出现提供了条件,坚持连续运行,逐步提高负荷,控制运行条件和挥发酸含量对颗粒污泥的形成也***重要。运行半年左右,就在池底出现大量颗粒污泥,直径约1~5mm,外形光滑,强度较高。
4.3 产气量
  随着有机负荷的提高,产气量也相应提高,每日产气7000~10000m3,产气率为2.6~3.7m3/(m3.d)。当投配池底水时,由于主要组分为有机酸,其产气量便迅速提高。
4.4 发酵温度
  运行期间发酵温度不必严格控制在52℃,但保证温度的连续性较为重要。有一段时间,反应器温度维持在40~50℃之间,处理效率未受很大影响。
4.5 反应器停运
  由于车间停产或停电,反应器不能进料,反应器温度降低,对反应器均造成不良影响,但稍加恢复,即可进行正常运行。

5 主要控制措施
  通过生产调试研究,摸索出以下主要控制条件。
5.1 pH及VFA的控制
  pH高低变化是确定反应器进料量的一个主要参数。启动期间,厌氧出水pH均控制在7.0~7.2以上,同时将出水的VFA控制在200mg/L以下。酒精车间废水pH一般为4.0,进料时未用碱调节。废水与调节池中回流的厌氧出水消化液混合后,pH一般在7.0以上,符合进水要求。调试过程表明,在厌氧发酵过程中,只要控制好进水量和回流水量,可以省去加碱费用。在稳定运行时,可减小或停止回流。
5.2 温度连续性的控制
  反应器温度应保持一定的稳定性,温度变化控制在±2℃/d,以利于反应池高效稳定,提高有机物的去除率。
5.3 投配负荷的控制
  调试期间通过逐步提高废水进料量,从而达到逐步提高有机负荷的目的。

6 结论
  (1)处理山东景芝酒厂酒精废水的***式厌氧污泥床反应器,经过调试运行取得如下稳定运行的工艺参数:有机负荷7~12kgCOD/(m3.d),COD去除率85%~96%;进水SS大于10000mg/L,出水SS小于2500mg/L,平均去除率89%;进水BOD 23585mg/L,出水平均BOD 825mg/L,BOD去除率97%;平均产气率2.3m3/(m3.d)。
  (2)在高悬浮物条件下,设计合理的UASB装置,控制好运行条件,连续运行一段时间,同样可以培养出颗粒污泥。
  (3)UASB耐受悬浮物(有机物)的极限浓度可以超过一般认为的2~4g/L浓度,实践表明,对酒精废水可以超过10g/L,在此情况下,SS的去除率可达85%以上。

参考文献:
[1]刘志杰,陆正禹,梁永明等.UASB工艺处理啤酒厂废水的生产性试验研究.中国沼气,1993;11(4):1~5

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