回答:原则上污泥负荷越高,去除率就越低。所以,宁愿低负荷,也不要高负荷运行,否则,进水水质波动的话,出水就容易超标了。
问题2:请问生物选择池是加曝气抑制丝状菌还是不加曝气抑制丝状菌?
回答:不加的。
问题3:请问如何通过F/M值校核MLSS值是否合适?
答:这个有点困难了,*好的校正方法自然是你的出水是否是运行过程中处于*佳状态,这个比任何理论计算要更好,如果要提前判断,还是通过SV30来判断MLSS值是否合理,比如从颜色,沉降比值,悬浮颗粒物状态等。
问题4:书上说斜管沉淀池的配水区高度应不小于1.2~1.5m,是什么原因呢? 本人的方案中,设计水量只有2m3/h,对设备体积有限制,如果配水区高度设计为0.5m,是否有什么不妥哈? 还有我设计的多级旋流式絮凝池和斜管沉淀池联合使用,根据公式算下来,斜管沉淀池的占地面积比絮凝池的占地面积还要小,是不是不应该出现这种情况呢?
回答:配水区高度过高,会出现短流,故有所限制;太低的话,流速过快会出现紊流。 斜管沉淀池效率较高,设计后比絮凝池小也并非不正常。
问题5:*近在做个大水量河道治理的工程项目,4万吨每天.想在泵前加药剂,但为了更好的使其混合.除了管道混合器还有别的更好的混合装置没(不能建较大的构筑物)?是否管道混合器就可以足够满足混合效果?加药点、管道泵、止回阀、混合器的安装顺序是怎么的?
回答:管道混合器即可,选型可以和厂家协商的,包括加药点,你无需自己费心的,该别人做的是就不要自己参与过多了,也不是*的。 吸水管段无需止回阀,应该要底阀的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得话也不需要的。
问6:一家食品加工厂,进水COD大概在15000左右,我设计的工艺是格栅→隔油池(三级)→调节池→气浮→中水池→IC厌氧罐→好氧池→沉淀池→出水,进水比较集中(夜间三个小时进水量为120方),但是调节池的容积只有50方,请问怎么设置调节池的水泵参数及运行方式?
答:1.这样的话,调节池小了点,可以的话,适当加大。
2.运行时,高峰前调节池要尽量抽水机到低液位。
3.考虑到调节池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水浓度很高,对系统冲击不利),实际调节池有效容积更加小。
4.水泵流量不能低于进水高峰流量,否则就有溢出风险。
5,你的流程里没有看到事故水池,是否要考虑下。
问题7:我厂使用中央进水周边出水辐流式二沉池,建厂的时候购买了超声波泥水界面仪,但是为了安装的方便,将其安装在距外围出水堰板半米的位置,据观测测量值的代表性不强。请问正常这种二沉池的泥位计*佳安装位置在哪?有没有简易测量泥位的方法,像是您以前提及的用塑料管测量的具体的步骤是怎样的?
回答:应该没有太大问题的,既然是辐流式,安装位置堰板半米,没有太大问题。你也可以乘以一个修正系数即可(我想不会太大的,),具体按池地坡度再乘以0.95即可。
问题8:在城市污水处理中,悬浮物超标是什么造成的,如何处理?进水的悬浮物在300——400mg/L左右,氧化沟污泥浓度在3.8左右。
回答:就悬浮物超标,你的进水SS也不是太高,我想超标的原因,因该和你的进水COD比较低,导致食微比过低,*后出现活性污泥容易解体的系统老化症状。所以,可以适当的降低活性污泥浓度。
问题9:剩余污泥在浓缩池停留时间过长,对系统造成什么影响。指的是浓缩池的上清夜。
回答:要看什么工艺了,主要是除磷工艺影响较大,停留时间过长,释磷增加。不过通常回流污泥进入浓缩池后,停留时间过长的上清液量有限。对系统影响也有限。
问题10:低B/C比的化工废水,BOD20mg/l左右,COD250mg/l左右,没有毒性,为上游企业预处理过的废水,请问通过投加碳源培养好生化系统,能否使出水达标,COD小于60。
回答:估计比较困难,不知道水量多少呢?水量小的话,后段增加活性炭吸附看看。 还有就是此COD是否伴随高SS,如果是那样,去除好了SS,可能导致COD下降,那么还是有希望的。
问题11:调节池cod在什么范围内。氧化池要增加泡气。
回答:曝气追加与否,根据需求决定,通常根据实际氧化池的检测值决定。一般控制在1~3PPM。
问题12:进水流量变化在多少幅度范围内,沉沙系统,生化系统等的处理效果不受影响?
回答:沉砂系统:25%左右 生化系统:要看持续时间,如果不超过12小时的话,30%左右。
问题13:20000mg/L的COD,盐度为4%,,经气浮后COD为8000,4%的盐度能进行生化吗?
回答:4%的盐度基本不能生化了,一般不超过2%,否则去除率减低明显,生化意义不大。
问14:高碱度对污泥影响大不大,应该是1月20-21号在好氧池加片碱过量,对污泥造成的影响吧,我看了下检测数据17-18号情况还很好。
答:是否过量看pH值,如果投加后ph值升高超过10的话,持续时间越长,对系统影响越大。可以表现出泡沫增加,但会伴随去除率大幅下降。并且,微生物观察,原生动物活性降低,数量减少。
问题15:1、细格栅能否去除总氮(不是氨氮哦)?2、UASB中微生物(这里主要是说产甲烷菌)除了能利用氨氮作为氮源外,还能利用什么氮源么?? 3、用漂白粉消毒的同时能否对磷产生较好的出去效果,一般含多高浓度磷的时候适合用此化学法除磷。 4、是否只要提供了硝化菌生活的适宜条件,比如曝气充分、泥龄足够长,就能够采用普通的曝气法去除氨氮。比如进水氨氮有400mg/l的话,仅用延时曝气的方法能否去除氨氮(只要求其变成硝酸盐氮排除)。
答:1、细格栅主要去除固体悬浮颗粒,如果被去除的悬浮颗粒含有有机氮,那么间接的来说是有去除总氮效果的。
2、有机氮经过微生物分解转化为氨氮,则微生物可利用作为细胞合成必要元素。
3、漂白粉可以作为化学法除氮,没听说过除磷。
4、可以这么理解,不过如果有总氮排放要求的话,你还是有可能不能达标的。
问题16:请问V型滤池和曝气生物滤池的区别是什么啊,难道就因为是从V型槽里进水就叫V型滤池吗,它的效果比曝气生物滤池好很多吗?
答:V型滤池用在自来水过滤也比较多,不具备曝气功能,故通常不作为处理污水。 曝气生物滤池滤料上附着生物膜,处理废水常用。
问题17:生物塔是一个什么样的构筑物,和生物接触氧化池的区别在哪里?
回答:生物塔是废水通过自上而下流过生物塔内的填料,通过生物塔填料上生长的微生物来去除有机物。停止运行时,生物塔内不留水体。 而生物接触氧化池,填料是浸泡在废水内的。
问18:在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?
答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效价来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
问题19:您接触过的什么类型的有机废水是生化方法没有任何效果的?
回答:1、活性污泥具备良好的吸附性能,即使分解缓慢,初期吸附导致的污染物去除效果也很好的。但是,实际工作中,往往培菌失败导致的去除效率问题较为多见,出现这样的问题有一种情况就是难降解类废水,有毒物质废水等。
2、由于存在抑制微生物生长的环境所以比较困难的。应对这样的情况,往往是加大物化去除效果,配以厌氧处理,*后添加好氧处理的工艺。实际工作中,涂装水幕循环液,COD浓度上万,好氧处理直接应对含苯废水,处理效果不是太好。
问题20:染整废水的PH值11以上,用硫酸(不是废硫酸)调节PH,对UASB和活性污泥池有影响吗?
回答:那要看看调整后的废水硫化物、盐度是否超过微生物的正常适应浓度了。
问题21:缺氧池的一个搅拌机坏了,不知道对好氧池有没有影响。 出水COD比较高,不达标了。镜检还可以看到一些轮虫,不过数量很少很少。
回答:如果缺氧池搅拌机坏了,导致处理效率降低,出水底物浓度升高,自然进入后段的耗氧池浓度也会升高,在耗氧池微生物尚未调整到对应浓度时,出水COD升高也就成为可能了。所以,确认进入耗氧池底物浓度是否升高了,如果升高了,耗氧池活性污泥浓度也要适当拉高。
问题22:被淘汰的浮渣会降低SV30,现在SV30 10%多一点,我想增大SV30,也就是增加活性污泥的量,该具体采取什么方法呢?2、溶解氧测定,我使用的电极快速测定仪,探头是直接放在生化池里,还是取一点生化池水,测它的上清液呢?哪种方法DO准确一点?
回答:提高活性污泥浓度: 1、提高进水有机物浓度 2、降低排泥量 3、减少保期量 4、加大回流量 DO测定还是要放在生化池测定的。
问题23:我们制药高浓度废水预处理采用二氧化氯催化氧化,我担心二氧化氯会转化为氯离子对低浓度微生物产生影响?另外,二氧化氯本身也具有杀菌作用,它进入低浓度会对水体产生影响吗?用二氧化氯催化氧化高浓度然后再和低浓度混合,这样的设计合理吗?
回答:微生物对氯离子浓度有个极限,不超过的话问题不大。 高浓度采用二氧化氯催化氧化后和低浓度废水混合,这是正确的做法,有利于后段系统的负荷稳定。 一般企业也是高低浓度废水分开处理后再集中处理的,这样在成本和处理效率上比较合理。
问题24:莹光效果的染料用什么办法可以去除呢?还有一个问题现在混凝沉淀出水清,到厌氧池出水也清,但到了好氧池出水就混浊(像洗米水一样)是什么原因?
回答:之前你的好氧出水应该不是这样的,过年后,水质、水量恢复后。系统受到一定的冲击,比如负荷突增(请计算确认下),或者污泥老化、曝气过度等,请好氧前后分析下各控制指标,再进行调整。比如负荷高了就减少回流、适当加大曝气,负荷低了,多排泥,适当提高回流量等。
问题25:我是做糖厂废水sbr工艺设计二千COD日处理二千吨二个池;但运行废水cod一直在三千五左右;出水cod40前几日废水cod超过4500出水浑浊这几日cod1200左右sv30 0. 29活性很差爆气5小时悬浮物很多出水cod130这么摆平、789三个月停产放着会有丝状菌吗 要则么做 鼓风机46min。
回答:系统的问题,还是负荷变化导致的活性污泥性状波动,根据操作要求,进水浓度升高时,要多曝气少排泥,进水负荷突然降低时,要少曝气,多排泥;不知道你是否这样做的呢。 如果789月停产的话,污泥无法维持的,还是重新接种培养吧。
问题26:进水浓度低,曝气大,曝气不均匀,好氧池会有哪些后果!我的工艺是4个厌氧加四个好氧池,现在我的*个池脱膜较厉害,后面三个池水较浑,请问是什么问题?
回答:进水浓度低,曝气大,曝气不均匀,好氧池会出水混浊,污泥絮体细小。不过你进水低,所以也不一定会超标,但是浪费电力。
问题27:(1)污水站的曝气池内污泥感觉沉降性能差了,不知怎么回事?SV30=80%,MLSS=2.1g/L,进水COD=30000mg/L,水量1t/h,池子容积280t,显微镜检查没有明显丝状菌膨胀现象,有较多累枝虫,其他虫子较少。不知何故? (2)另外,以前设计的排泥系统是通过二沉池排泥的,现在发现根本来不及排,望老师指点一二。 (3)如果不考虑出水质量,30000mg/L的COD,280t的池子*大能处理的水量是多少啊。
回答:理论上每天可以处理60-80吨水,问题是你进水浓度太高了,对微生物处理效率也是考验,可以的话可以将放流水回流到首段,从而减少浓度冲击。排泥也还是要尽量保证,否则,供氧也不容易跟上的。
问题28:.盐分过高对硝化菌生长影响大吗? 2. 硝化菌培养不起来补加含有硝化菌的污泥有用吗? 3.COD降不下去硝化菌培养起来吗?
答:1、作为微生物来说,盐度高都不利于微生物繁殖生长的。所以会有*高容许浓度。
2、这样做的意义不大。要找出培养困难的原因。否则,接种了也会看不到好的效果的。
3、这个和COD降不下来关系不大。如果有机物浓度过高,硝化菌就不容易多量繁殖,继而影响硝化效果。
问题29:看了很多资料说粉末活性炭用于废水处理的,有个疑问想请教 1、粉末活性炭的投加量一般都说在20—220mg/l之间,是对应进水量来说的,是每天的进水都要加这么多量吗?如果是的话运行成本会增加几毛钱/吨,但我看一些资料说的运行成本增加并不多,请您帮我分析分析我的理解对不对? 2、如果是对应进水量投加一次的话,那么隔多长时间在投加,结合污泥龄考虑吗??
回答:1、如果单单是用活性炭来处理废水的话,处理效率,也就是出水是否达标是你投加的依据,按照定量投加的话,只有在进水负荷稳定的情况下适用,也就是说进水有机物或者说被吸附物质量的多少,决定了补充活性炭粉末的量和间隔。
2、如果是利用活性炭粉末作为载体,使得微生物在活性炭上繁殖来去除有机物的话,我想是否补充投加应该与流失量,以及处理效率来决定。
问题30:水温大概有12度这样子,我们的储泥池上面的泥已经结了冰了,但是下面的没有,污泥脱水效果只是和絮凝搅拌等因素有关,和温度有关系吗?
回答:脱水效果和温度有关,所以有的脱水为了提高脱水率会加热污泥,使泥饼含水率达到50%。 你的问题污泥投药后污泥絮凝不佳,这个和温度关系不大,主要是药剂和污泥的混合程度,你可以做实验看看的。
问题31:制浆废水中的木质素要怎么处理,用FENTON处理后出水PH在3.5以下,混凝时PH调到5 左右,COD会加大,是怎么回事?
回答:要看木质素的含量,如果不是太高的话,水解酸化后,还是可以通过好氧段加以处理的。 就用FENTON处理后出水PH在3.5以下,混凝时PH调到5 左右,COD会加大,不知道具体加大了多少。
问题32:如果用生化处理降解含甲苯的医药废水对污泥中细菌生长影响大吗?会不会降低它的活性啊?生化处理后再加一个砂滤及超滤应该能降低含量了吧?
回答:肯定对微生物活性有影响的,即使微生物被驯化了,其去除率也不高的。砂滤的话,只是去除悬浮物,对溶解性有机物无效。即使是超滤也不会有特别效果的。
问题33:医药废水呈现黄颜色,废水成分中含有苯,氯化钠还有乙醇,怎样才能把颜色脱掉? 试着加次氯酸钠,结果颜色更深,用活性炭脱色的效果也不是太好。
回答:1、确认颜色来自溶解态还是非溶解态(混凝沉淀后过滤测定色度是否减低)
2、如果是有非溶解态的成分的,则可以通过强化进水的物化处理来控制(即通过混凝沉淀加以去除)。
3、如果是溶解态的色度那么,通过氧化不能解决的(投加各类氧化剂,如次氯酸钠等),则需要后段吸附或过滤来解决了。(通过强化活性炭吸附或膜过滤)。
问题34: 1.好氧处理污水工艺中每去除1公斤COD 可以减少多少绝干污泥量? 2.厌氧处理中,每去除1公斤COD可以产生多少立方米甲烷气体?
回答:1.这个问题似乎就有点问题,废水中的COD如果是溶解态的,就不存在去除绝干污泥量的问题。反而是,微生物分解有机物后增殖。导致脱水后增加了污泥量。 2.约0.27m3,具体还与水质以及停留时间有关。
问题35:有没有好的处理甲醛废水的方法,甲醛含量*高在2%。
回答:主要是物化法处理,生化法一般不用。物化发的话主要是进行氧化反应,比如双氧水,臭氧等。
问题36:进水量的提高,生化池内的溶解氧不能马上降低。得需要5~6个小时的时间,才能达到*低值。对于推流式曝气池来说对吗?
回答:不同情况有所不同,需要考虑是否是过曝气状态,如果是的话,则进水增加也不能有效抵消过曝气的话,则DO减低不明显。 另外检测点也要考虑,如检测点在出口,则需要增加溶解氧减低开始时间也会延后。
问题37:我这么边这几天正在供暖初期,我厂收水范围内覆盖了30几个热力公司的大小锅炉房,全部运用水除尘器,他们除尘器水渣全部通过水泵打到下水道进水污水厂,*近经常有一股股锅炉房除尘器废水进入,这部分水对CASS工艺的影响如何,有没有好的解决方法?
回答:可以看看往年的情况如何?另外水质波动可以监测下,比如PH变化等,在可能的范围内需要调整CASS工艺的各段时间。
问题38:如果车间停机2个月,水处理如何运行能在车间开机前快速恢复运行?
回答:1、维持*低曝气量
2、维持*低污泥浓度
3、充分利用回流 当然期间能够进些水,哪怕是很低浓度的水,也是维持的关键,不过你2个月的话,基本来说很困难了的。一定要维持的话,可以碳源和自来水来维持。
问题39:投加易被微生物利用的碳源,利用微生物同化作用将氨氮转化成微生物细胞物质行吗? 将氨氮由30—15以下
回答:1、我想如果你的进水没有抑制硝化菌的成分,30降低到15是很轻松的。所以,抑制物质不查清楚,控制好。恐怕担当提高底物浓度是不够的(目前你的底物浓度也不缺)。
2、另外,降低进水抑制物质浓度(比如稀释、混凝沉淀等),并进行适当的微生物驯化,我想还是可以达到50%的氨氮去除率的。
问题40:1、请问在什么情况下会出现这种池壁生物膜脱落的现象 2、我们采用的是改良的A/O工艺,是因为排泥量量少,污泥停留时间长等影响才会出现的吗? 3、还有一种情况是我们生化池中现在也能看到这种红虫,但是那些红虫的个体较小,颜色也没这么深,是不是这些虫在二沉池中有一个很好的生存环境,所以长成较大的个体,颜色也加深了呢? 4、而且二沉池中捞起来的浮泥看起来有点象绿藻,不像是死泥。
回答 :1、通常水质优良,氮磷充分时,容易在固体物上附着生长出生物膜。尤其在曝气池和二沉池。
2、和你说的这些关系不大。主要还是水质影响大。
3、应该非同一种类;
4、所以所是生物膜,一般生物膜在有阳光的地方,会夹杂生长藻类。
问题41:PH:进出水在7.4左右,水温在14.5度,请问此条件下,对硝化反应是否有抑制?
回答:这些指标看来没有问题,那就要看看进水是否有问题(特别是工业废水是否有过量抑制硝化的成分)。
问题42:污水厂该如何应对进水指标的突然增高,比如说氨氮,总磷,有些企业的偷排比较隐秘,止都止不住。用是A2/O工艺。
回答:这是两个方面的问题,首先是要考虑建立接纳污水的指标,而后成立监察体制,来管控接纳的污水,这是一般工业区综合污水厂的做法。第二就是自己系统抗冲击能力的提高,除了增加设施外,适当提高活性污泥浓度是一个比较常用的方法。
问题43:我负责调试的这个污水站甲方舍不得买菌种,附近也没有类似工艺的污水站,所以想无菌启动,不知道行不行?大概要多少时间?污水站很小,400方,接触氧化法,海产品加工的,工艺很简单,初沉池,调节池,接触氧化池,混凝沉淀池,污泥干化床。还想问问不知道城市污水厂的干污泥行不?
回答:有总比没有强,***可以节约你40%的培菌时间。不过海产品废水的盐度要看看,太高的话,可能启动困难。另外现在气温高,所以也快的。
问题44:我这做的生物制药废水,采用的主题工艺为UASB+SBR,前段时间系统崩溃,后投加厌氧污泥后UASB出水达到1100mg/L(进水12000mg/L),但因UASB出水B/C只有0.1,SBR基本没什么去除率了。请教该问题现该如何解决? 另外因厌氧出水硫化氢含量较高,前天曝气池因风机出现故障,气量不足导致曝气池表面出现一层单质硫,请教硫化氢在好氧池内转化为单质硫和硫酸盐的控制DO和机理分别是什么?
回答:B/C比低到0.1了,所以SBR处理效果差,这个也是正常的,看看延长处理时间是否可以提高点处理效果。不行的话要考虑上设备了。
问题45:现正在调试一太阳能硅片切片废水,主要成分二乙二醇,经混凝沉淀后COD1500mg/L左右,设计水量1000CMD,工艺为水解酸化+接触氧化(采用组合填料)。采用加大粪水进行培菌,开始进水50方,然后到200方左右时,生物镜检时各种微生物均比较活跃,出水COD100mg/L左右。现进水量到400方后约两天,发现水解酸化池出水PH5.5左右,COD110mg/L0,好氧池发白,累织虫、钟虫等没有了,轮虫、红斑瓢体虫(现在温度较高)大量,好氧池水沉淀效果差,COD升高到五六百。原水采用自来水,含氮量少,每方水约添加70g尿素和磷酸二铵。不知道叙述的怎样,是什么原因造成现在的状况,应该采取些什么措施呢?
回答:应该是负荷提高一下子太大了。
问题46:低COD高氨氮 一般容易引发哪些不良现象?低cod 低负荷,氨氮高了抑制硝化细菌,两者同时存在,是曝气呢还是不曝气呢?
回答:低有机物高氨氮,主要是导致反硝化不彻底,出水总氮高。曝气还是要保证的,但是也不是要特别大,满足3.0就可以了。
问题47:近半个月都在下大雨,进水负荷低,水量大,COD不足100,这时候该怎么运行啊?
回答:主要是避免大量无机物流入生化系统,导致后期出水恶化(有效成分变低,沉降快但悬浮物多)。如果有多量无机物流入,就需要适当加大排泥。另外,回流比可以减低些。
问题48:我们做了一个养猪废水,进行污泥处理,刚开始时对初沉污泥和生化污泥进行板框压滤都还可以(业主为了省钱都没有加药),后来管理跟不上,生化污泥一直存在污泥池里没处理,过了好一段时间业主才开始处理那些泥,可是压了一天出来的泥还是很稀,泄泥时喷得到处都是,我是想问:生化污泥在污泥池里存了那么久,按理来说消化的程度比刚排出来的要好,不是更好处理吗,为什么反倒比之前的更难处理,是什么问题?
回答:主要问题还是这些污泥的粒径正好可以堵塞滤布空言,导致过滤效率低下。所以可以在混合比例上,滤布型号上调整看看的。
问题49:我想请问下如果不知道BOD的情况下 要怎么计算生化池的营养的量呢?
回答:1、可以根据COD按一定比例进行换算为BOD。
2、也可以暂定一个投加量,多了还是少了可以通过出水的氮磷指标来判断。
问题50:在印染废水中,由于染料助剂等都含有大量的苯环,如分散染料等,请问印染废水厌氧后出水中的苯胺类物质对好氧池的影响?多少浓度的苯胺类物质对好氧池的影响明显?
回答:如果你的系统运行已稳定,加大进水苯胺浓度的话,不超过1000ppm的话问题不大,否则去除率会下降明显。
问题51:pH进水一般是7-7.3左右,出水在6.5-6.8 流程的话:进水曝气回流1h,沉淀2h,滗水1h,其中滗水至4.5m时开始回流。即回流时间大概为1.5h 针对是否应该加碳源这个问题,应该怎么看待?或者说应该算什么数据来看是否应该加碳源?
答:加碳源并不容易,对氨氮去除无太大帮助,所以,意义不大。如果有总氮去除要求,则需要加碳源的,与其加碳源,处理调高些ph值。
问题52:我司是粘胶污水处理厂,好氧曝气池(容积是12000立方)近10天的相关数据如下: 进水 cod600-900mg/L 出水COD 300-400mg/L mlss1500-2000 mlvss 800-1000 DO 2 SV30 5-9 每天里水量约 6000-7000 里面是有不少生物的。 请教如下: 1、为什么沉降比上不去?一般是40-70; 2、没有污泥为什么还能去除COD?
答:1、正常值是15-30%
2、你的污泥不少了MLSS1500-2000(参考进水COD,MLSS并不低
问题53:*近在培养一个SBR系统,但培养时间将近一个月了,硝化还是比较弱,一直无法变强。请你简单指导一下SBR培养硝化菌时的注意问题和主要参数控制.
答:主要控制参数是负荷(低负荷),溶解氧(不低于2),ph值(不低于7)。如果这样的参数下还是培养不好,要考虑此工业废水的特性是否有抑制硝化菌的可能。
问题54:在现有的A2O工艺上,可以在0池增添一些挂膜填料吗?这样可以加强抗冲击能力吗?细菌不易流失?效果大不大,可行吗?
回答:如果你的O池负荷比较高的话,完全可以这么做的,对抗负荷冲击,提高效率有益处。
问题55:关曝气的时候,那些搅拌器,推流器,回流泵要关吗?还有我们会补充葡萄糖,营养是没问题,3班倒,我们打算
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